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脫硫液提鹽技術(shù)在焦化廠的應(yīng)用

 HUMIN9000 2014-06-26

                    


前言

烏海德晟煤焦化有限公司成立于2008年7月,位于烏海市海勃灣千里山工業(yè)園區(qū)北區(qū),屬烏海市招商引資企業(yè),年產(chǎn)焦炭95萬(wàn)噸,焦油6.5萬(wàn)噸,粗苯 1.6萬(wàn)噸,硫銨1.3萬(wàn)噸。

脫硫系統(tǒng)采用HPF濕法脫硫,脫硫液提鹽項(xiàng)目是由科貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司整體規(guī)劃設(shè)計(jì),我公司籌資建設(shè),工程總投資1200余萬(wàn)元,核心設(shè)備使用東獅公司的專有設(shè)備,設(shè)計(jì)脫硫液處理能力30m3/d,產(chǎn)品硫氰酸鹽含量>96%。

1項(xiàng)目簡(jiǎn)介

該項(xiàng)目采用東獅公司先進(jìn)的“一步結(jié)晶”法,通過(guò)“高分離,低析出”的分離技術(shù)提取脫硫液中的副鹽,即在負(fù)壓狀態(tài)下對(duì)脫硫液進(jìn)行減壓濃縮,蒸餾出氨水,得到高副鹽含量的濃縮液,再根據(jù)濃縮液中各副鹽的溶解度不同以及溫度對(duì)各鹽溶解度的變化不同,在一定溫度下分步將副鹽從濃縮液中分離出來(lái)。主要步驟有脫色、濃縮、結(jié)晶、離心等過(guò)程完成對(duì)各鹽的分離、提取,得到含量96%的硫氰酸銨產(chǎn)品,對(duì)濃縮出的氨水返回脫硫系統(tǒng)循環(huán)利用。

2工藝概述

(1)將脫硫車間排出的脫硫廢液進(jìn)行預(yù)處理,通過(guò)靜置沉降、過(guò)濾,去掉其中的懸浮硫、硫泥、煤灰等雜質(zhì)。

(2)向預(yù)處理液中加入一定量的活性炭,通過(guò)加溫、攪拌、過(guò)濾等措施進(jìn)行處理,得到合格清液,并分離出廢活性炭,廢活性炭由活性炭生產(chǎn)企業(yè)回收再生或加入到焦煤中焚燒,清液進(jìn)入清液儲(chǔ)槽供下工序使用。

(3)對(duì)脫硫清液進(jìn)行減壓濃縮。濃縮時(shí),根據(jù)工藝要求慢慢補(bǔ)入脫硫清液或甩后母液,逐步提高脫硫清液中副鹽的濃度,當(dāng)濃縮到一定溫度和濃度時(shí),對(duì)濃縮液進(jìn)行熱過(guò)濾,分離出其中的硫代硫酸銨和硫酸銨作為副產(chǎn)品外賣。

(4)對(duì)過(guò)濾后的濃縮液進(jìn)行冷卻結(jié)晶,達(dá)到一定溫度時(shí)析出硫氰酸銨晶體,再通過(guò)離心機(jī)進(jìn)行固液分離,得到硫氰酸銨作為主導(dǎo)產(chǎn)品外賣;甩后母液補(bǔ)入到濃縮釜中,與脫硫清液一起繼續(xù)進(jìn)行濃縮,循環(huán)使用。


附工藝流程簡(jiǎn)圖


3運(yùn)行情況

脫硫液提鹽項(xiàng)目自2010年底開始立項(xiàng),2011年5月開始設(shè)計(jì),9月到山東薛城進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),10月中旬投產(chǎn)開車。系統(tǒng)運(yùn)行初期,脫硫液中副鹽含量較高,總鹽含量達(dá)到460g/L,(其中硫代硫酸銨200~210g/L、硫氰酸銨230~240g/L、硫酸銨約10~20g/L),懸浮硫2~3g/L。在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,我們根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況進(jìn)行部分改造,具體內(nèi)容如下:

(1)為了改善工人的操作環(huán)境,我們?cè)诓僮鳜F(xiàn)場(chǎng)增加了排風(fēng)裝置并把污染氣體進(jìn)行集中排放。

(2)為了提高產(chǎn)品質(zhì)量和濃縮工段的蒸發(fā)效率,把原來(lái)一臺(tái)搪瓷濃縮釜改為東獅公司的專有設(shè)備;

(3)增加一臺(tái)硫代壓濾機(jī);

(4)把原先設(shè)計(jì)的增強(qiáng)聚丙烯設(shè)備全部改為304材質(zhì);

(5)把硫代壓濾機(jī)清理時(shí)用蒸汽吹除改為清液反沖洗,既提高了工作效率又減少了母液生成;

脫硫液提鹽裝置經(jīng)過(guò)一年運(yùn)行,取得了良好效果,現(xiàn)在裝置運(yùn)行正常,達(dá)到了設(shè)計(jì)能力,硫代硫酸銨產(chǎn)量每天2~3噸左右,硫氰酸銨2~2.5噸,質(zhì)量96~98%,脫硫液中副鹽總量已降至200g/L以下,脫硫工藝運(yùn)行良好,凈化材料消耗明顯降低。有關(guān)數(shù)據(jù)見下表:


附提鹽裝置運(yùn)行前后情況對(duì)比表

內(nèi)      容

運(yùn)行前

運(yùn)行后

備注

脫硫液處理量  m3/d

不處理

25~30,不再外排置換脫硫液

運(yùn)行前每天置換20m3左右,影響焦炭質(zhì)量和污染環(huán)境。

脫硫液中總鹽含量    g/L

460

<200

現(xiàn)在總鹽含量逐漸下降。

脫硫液中懸浮硫含量 g/L

2~3

<1

設(shè)備、管道的腐蝕情況

嚴(yán)重

無(wú)明顯腐蝕現(xiàn)象

硫氰酸銨產(chǎn)量    噸/天

0

2~2.5

因副鹽含量降低,現(xiàn)產(chǎn)量為2噸左右。

脫硫效率  %

9093

>98

脫硫工藝

不穩(wěn)定,消耗偏高

運(yùn)行良好,消耗降低

硫氰酸銨含量     %

無(wú)

>96

最高達(dá)到98以上

硫代硫酸銨產(chǎn)量   噸/天

無(wú)

2-3


4小結(jié)

    脫硫液提鹽裝置為我公司脫硫工藝的穩(wěn)定起到重要作用,提取的副鹽既可以為公司帶來(lái)了一定的經(jīng)濟(jì)效益,又解決了脫硫液污染造成的環(huán)保問(wèn)題,為公司節(jié)約了高額的污水處理費(fèi)用,同時(shí)也為我國(guó)的環(huán)保事業(yè)貢獻(xiàn)一份力量。   


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