(二)事故經過
集控運行監(jiān)盤發(fā)現機組負荷 從670MW快速下降至零,汽輪機跳閘,鍋爐滅火,手動再次按機打閘、爐 MFT 按鈕,并確認 5012 開關已解列,廠用電自動切換 正常,按機組停機事件處理。
運行人員檢查交流啟動油泵、交流輔助油泵、頂軸油泵先后 自啟正常,機組轉速下降,至11時14分機組轉速到零,主機惰走時間 51 分鐘,投入盤車運行。
查 ETS 首出為“潤滑油壓力低停機”。
集控運行人員立即對潤滑油系統(tǒng)進行全面檢查,潤滑油壓 0.12MPa,未發(fā)現異常。生產技術部熱工專工經現場進一步檢查, 確認右側中聯門法蘭漏汽(原帶壓堵漏處)燒損潤滑油壓低保護熱工電纜,導致誤發(fā)跳閘信號。生產技術部立即組織維護人員對 該熱工電纜進行恢復,發(fā)電車間立即進行機組恢復工作。
12 時 06分重新點火,13時31分達沖轉參數。
13時31分,#2主機掛閘后開始沖轉,高壓內缸下半內壁溫 度512℃,中壓進汽室內壁溫度538℃,主/再汽壓9.1/0.9MPa, 主/再汽溫:511/516℃,真空-98KPa,潤滑油溫30℃,潤滑油壓 0.12MPa,潤滑油各油泵聯鎖投入,軸向位移-0.354/-0.017mm, 高中壓缸差脹-1.8mm,低壓缸差脹14.6mm,發(fā)電機氫壓0.3 MPa, 其他主輔設備運行正常。
13時38分,主機轉速2520rpm,交流輔助油泵電流42.6A, 交流啟動油泵電流72.65A ,潤滑油壓0.152 MPa;
13時39分,主機轉速2850rpm,交流輔助油泵電流39.4A, 交流啟動油泵電流 65.67A ,潤滑油 0.162 MPa,主油泵出口壓 力1.21 MPa;
13時42分,主機轉速3000rpm,交流輔助油泵電流38.34A, 交流啟動油泵電流 61.32A ,潤滑油壓 0.169 MPa,主油泵出口 壓力:1.324 MPa。交流啟動油泵電流逐漸下降并穩(wěn)定,運行人 員初步判斷主油泵已介入工作;
13時43分,主機轉速3000rpm,交流輔助油泵電流38.3A, 交流啟動油泵電流 61.3A ,潤滑油壓 0.17 MPa。運行人員檢查 機組各軸承振動小于50μm、各金屬瓦溫小于90℃、潤滑油油壓 0.17 MPa,均屬正常;
13 時 43分 11秒運行人員退出直流事故油泵聯鎖,
13時 43 分17秒手動停運交流輔助油泵,汽機潤滑油壓由0.144MPa開始 下降;
13時43分25秒運行人員退出交流輔助油泵聯鎖;
13 時 43分 30秒運行人員手動停交流啟動油泵后,
13時 43 分35秒潤滑油壓降至0.091MPa(報警聯啟輔助油泵值:0.115MPa, 聯鎖直流油泵值:0.105 MPa);
13時43分34秒交流啟動油泵因主油泵入口油壓低(聯鎖交 流啟動油泵值:0.07MPa)聯啟,潤滑油壓升至0.144MPa;
13 時 43 分 51 秒運行人員再次檢查機組交流啟動油泵電流 59.63A,潤滑油壓力 0.133MPa,主油泵出口壓力 1.3MPa 正常;運行人員退出交流啟動油泵聯鎖;
13時43分56秒運行人員手動停交流啟動油泵。
13時43分59秒“潤滑油壓低停機”信號發(fā)出,運行人員發(fā)現該信號,但未到現場確認,此時因熱工維護人員還在搶修潤滑油壓低保護電纜,運行人員誤認為是熱控維護人員搶修電纜所致。(因“潤滑油壓低停機”保護未投入,機組未跳閘)
13時44分07秒運行人員未立即啟動交流輔助油泵,而只投 入交流啟動油泵聯鎖, 但油泵未立即聯啟;
13時44分08秒,潤滑油壓降至0MPa,#1~#8瓦溫均突升;
13時44分18秒汽輪機跳閘,ETS首出為“汽機支持軸承烏金溫度過高停機(120℃)”,DEH 跳閘停機,#1、#2 主汽門關 閉;
13時44分19秒因汽輪機跳閘聯啟交流啟動油泵,潤滑油壓 升至0.222MPa(報警值≤0.115MPa);
13時44分32秒運行人員手動啟動交流輔助油泵,潤滑油壓 為0.216MPa;
13 時 46 分 09 秒投入交流輔助油泵聯鎖,
13 時 47 分 10 秒 投入直流事故油泵聯鎖;
13時48分鍋爐手動MFT,
13時50分運行人員打開真空破壞 門,破壞真空停機;
13時53分22秒轉速至零,運行人員多次投盤車未果,并對 現場檢查發(fā)現汽輪機#6軸瓦處有鎢金流出,即對汽缸進行悶缸處 理,同時進行氫氣置換。
后經報請電網同意,#2機組轉入B級檢 修。
設備檢查狀況:
#2汽輪發(fā)電機解體后,發(fā)現#3、#4、#6軸承烏金磨損嚴重, #1、#2 軸承下瓦磨損,#5 軸承下瓦脫胎,#7、#8 軸承下瓦有局 部過熱現象。
事件發(fā)生后,公司對機組檢查和處理工作進行 了安排,聯系設備檢修人員到達現場。
3 月 12 日,組織召開了#2 機組搶修工作會議,會議確定了 搶修工作方案, 明確了B修的主要工作內容及要求。
3月13日進行了檢修現場清理布置。
3月14日進行了氫氣置換。
3月15日吊汽輪機、發(fā)電機化妝板。
3月16日#7、8、9瓦上半解體,并檢查上瓦和軸頸。
3月17日#3、4瓦上半解體,并檢查上瓦和軸頸。
3月18日#5、6瓦上半解體,并檢查上瓦和軸頸,發(fā)電機密 封瓦解體。
3 月 19 日~23 日,拆導氣管、連通管搭架、連通管、低壓 缸中分面螺栓等。
3月24日#1、2瓦上半解體,并檢查上瓦和軸頸。
3月25日~4月4日,汽輪機B修。
4月5日#1、2瓦修復后回裝、研磨。
4月8日#7、8瓦回裝。
4 月 9 日~4 月 23 日#3、4、5、6 瓦修復后回裝、研磨。汽 輪機B修:汽封調整、對輪找中心等。4月24日高中壓汽封間隙合格驗收,開始扣B低壓缸。
4 月 29 日 A 低壓缸開始扣缸,低-發(fā)對輪中心調整開始,主 油泵間隙調整完成。
4月30日A低壓缸扣缸結束,扣缸后各軸系中心復查。
5 月 1 日開始進行油沖洗,沖洗 4 小時后翻#1-#8 瓦下瓦檢 查。
5月2日拉缸,中-低、低-低對輪連接,低發(fā)中心調整完成,高中壓缸貓爪墊鐵置換完成。
5 月 3 日各對輪連接完成,軸承箱開始回裝,高中壓導汽管 螺栓裝復。
5 月 4 日中低壓連通管裝復,各軸承回裝完成,通油、投盤 車。
5 月 5 日保溫裝復,架子拆除,現場清理,靜態(tài)試驗,鍋爐 點火。
5月6日汽輪機沖轉,定速,并網,恢復正常運行。