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過零檢測電路電阻過熱整改

 雙昇 2025-05-29 發(fā)布于廣東

一.   整改背景

通過交流過零檢測電路調制交流風扇電壓導通時間,可以實現(xiàn)交流風扇調速。圖1所示為交流過零檢測電路。一直以來,沒有關注到R1~R4的功耗問題,設備也一直運行正常,直到最近,設備經歷了近三年的客戶洗禮,開始出現(xiàn)了一例客訴:風扇無法啟動。經過排查,發(fā)現(xiàn)是電阻R2和整流橋U1損壞,線路斷開,造成過零檢測電路失效。

圖1 過零檢測電路

1. 過零檢測原理

電路中R1~R4起電壓降幅作用,衰減后的波形經過整流橋后,負半軸波形翻轉到上半軸,如圖2所示。

圖2 負半軸電壓翻轉

利用光耦的二極管導通和光耦隔離特性,經過光耦后,波形調制成脈沖形式的過零檢測信號,方便MCU檢測,如圖3所示。

圖3 過零檢測信號轉化

2. 電阻發(fā)熱分析

電路中R1~R4采用的是0805封裝1/8W的8.2K電阻。

先來近似計算每個電阻的實際功耗。

總功耗計算公式

其中UI為輸入電壓,有效值220V,RN為總電阻32.8K,代入公式可得出總功耗QN=1.494W,由此可得出每一個電阻功耗為0.373W,已遠遠超出電阻的額定功率1/8W。

圖4所示,左圖是自然對流散熱下檢測到的溫度122℃,右圖是強制對流散熱下檢測的溫度88℃

圖4 原始電阻參數(shù)檢測的電阻溫度

二.整改記錄

1. 更換大封裝電阻

0805封裝1/8W的8.2K電阻更改為2512封裝1W的8.2K電阻,即單純換成更大封裝的電阻。從上面的計算結果來說,電阻額定功率1W,遠大于0.373W,裕量很大,理論上應該是安全的,但實際測試結果,改善效果很有效。

如圖5所示,自然對流散熱下108℃,強制對流散熱下73℃。相比0805封裝1/8W電阻,溫升下降15℃左右,溫度仍然很高,長期使用,仍有很大風險。

圖5 更換大封裝電阻的溫度檢測結果

2. 增大阻值

將0805封裝1/8W的8.2K電阻更改為0805封裝0.5W的15K電阻。

阻值變化,重新計算功耗,可得出每個電阻功耗為0.201W,選用0.5W額定功率的電阻,理論上也是安全的。

如圖6是更改后檢測的溫度結果,自然對流散熱下80℃,強制對流散熱下60℃。

圖6 增大阻值后的溫度檢測結果

3. 更換大封裝和增大阻值

將0805封裝1/8W的8.2K電阻更改為2512封裝1W的15K電阻。

如圖7所示,自然對流散熱下73℃,強制對流散熱下51℃。相較于0805封裝0.5W的15K電阻,溫升下降7~9℃。

圖7 增大阻值和封裝后的溫度檢測結果

三.遺留問題

降低器件溫度,首選還是降低器件功耗,效果非常顯著。選用大封裝的,通常額定功率也大,也會有明顯的效果,當然也可以通過優(yōu)化器件布局、增加銅皮面積等其他措施加強散熱。

這次本想通過計算,量化各散熱整改方案的影響,奈何水平有限,嘗試著從熱傳導、熱輻射和熱對流角度去推導,但計算結果對不上。PCBA上器件眾多,影響因素也多,有些關鍵數(shù)據(jù),查詢的結果也未必權威。暫且就留下兩個疑問吧,后續(xù)會繼續(xù)推導分析。

1. 選用0805封裝1/8W的8.2K電阻時,電阻功耗0.373W,遠大于額定功率0.125W,為什么電阻不會很快損壞?

2. 選用2512封裝1W的8.2K電阻時,電阻功耗0.373W,相對于額定功率1W,有62.7%的降額,為什么溫升仍然很高,達到108℃?

四.參考資料

1. https://roll.sohu.com/a/750298037_121124362

2. https://mp.weixin.qq.com/s/nchsrMav5QYif7SbiqP6Bw

3. https://mp.weixin.qq.com/s/wvkU0wjsGnyWB97SAf2GWA

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