|  點擊上方藍(lán)色文字關(guān)注我們 柴油機排氣高溫造成的危害很多,如果處理不及時,可能造成機損事故,產(chǎn)生的危害有以下 4 個: ①排氣高溫易造成排氣閥、排氣道燒蝕,金屬熔渣易進入廢氣渦輪增壓器,造成渦輪噴咀、葉片損壞; ②高溫排氣吹掃排氣閥與閥座密封面,極易造成密封面蠕變燒損,引起氣缸密封性嚴(yán)重下降,進一步導(dǎo)致燃燒惡化; ③冷取水套式排氣道內(nèi)的高溫氣體,會加速冷卻水系統(tǒng)內(nèi)淡水高溫汽化,繼而引發(fā)冷卻水系統(tǒng)循環(huán)故障; ④氣閥燒蝕和高溫淡水、缺水,容易導(dǎo)致拉缸事故的發(fā)生等。 國內(nèi)張現(xiàn)偉在《TBD620V12 柴油機排氣溫度高的原因分析與排除》一文中,最終分析得出原因是“配氣相位齒輪發(fā)生位移”導(dǎo)致;蔣凌杰在《備用柴油機排氣溫度高的問題分析和處理措施》中,得出原因是進氣過濾棉臟堵、廢氣渦輪增壓器廢氣側(cè)和壓氣端密封墊損壞貫穿;葉偉強在《柴油機排氣溫度高故障實例淺析》文中分析,最終得出的原因是“增壓器臟堵”;蒙緒武在《柴油機排氣溫度過高的原因分析和解決措施》中分析了排氣溫度高的很多原因,最大的實際原因還是“一只排氣閥關(guān)閉不嚴(yán)”;修安思成在《船舶二沖程柴油主機排氣溫度過高原因分析》,共得出 11 條引起排氣溫度高的原因,所以說影響因素很多,但未能重點闡述空冷器的影響;尹曉科在《關(guān)于 MTU4000系列柴油機排氣溫度高的故障分析及其排除》文中針對實際故障,著重分析排除了噴油系統(tǒng)的問題,提到中間空冷器問題但未能重點剖析,該機故障重點也不在此。 上述學(xué)者專家各有側(cè)重論述其他影響柴油機排氣溫度過高的原因,或者籠統(tǒng)全面的分析,未能針對特定故障現(xiàn)象和特定機型進行分析,未對快速判斷處理同類故障現(xiàn)象起到明確的方向性指導(dǎo)作用。 基于上述因素考慮,為解決生產(chǎn)急需,盡快排除實際工作可以證實的非故障原因,從實際管理和操作人員的工作特點出發(fā),選取掃氣道壓力作為參考參數(shù),通過安裝臨時觀察用的掃氣壓力表,繼而鎖定空冷器雖經(jīng)廠修清洗,但未能解決臟堵,驗收不嚴(yán)謹(jǐn),試車階段愈發(fā)加劇堵塞是進氣通道的故障原因。 一、故障描述 國內(nèi)某大型船舶修理企業(yè)所屬主力生產(chǎn)拖輪,主柴油機型號瓦錫蘭 8R22MD,額定轉(zhuǎn)速 900 r/min,功率 1300 kW,左右各一臺,通過中間軸連接舵機間的全回轉(zhuǎn)舵漿裝置(圖1)。  圖1 瓦錫蘭 8R22MD 型船舶柴油主機 該輪在完成最近一次特檢修理后,已完成主機磨合、系泊試驗,在進行航行試驗過程中,主機加速到前進二(約650r/min),左右主機排溫相差不算大,大約左機比右機高 20~30℃,但再往上加速到750~800 r/min 時,左機排氣溫度上升非常明顯,因增壓器介入作用強烈,右機排氣溫度上升不明顯,在300℃左右,但左機各缸很快上升到400℃以上,這就意味著無法繼續(xù)加速,左機不能承載高負(fù)荷。 由于該輪是25年船齡以上的老船,主機一些附屬元器件和儀表缺失,如增壓器轉(zhuǎn)速表、掃氣道掃氣壓力表,該機型未能設(shè)置空冷器空氣進出口壓差計,不能借助于儀表進行增壓器、空冷器的工作狀態(tài)的比對判斷。 二、故障原因排查 柴油機排氣溫度過高,一般情況燃油系統(tǒng)故障、配氣不足、負(fù)荷過高等是主要原因,根據(jù)該機先前修理項目和試車實際情況,分析如下: (1)燃油系統(tǒng)。 左右主機噴油泵是輪機人員在機艙現(xiàn)場用專用試驗臺泵壓調(diào)試,每次噴油器本體和噴油咀保養(yǎng)是同樣的流程和工序,維護人員對主要部件并未更換,右機工作狀態(tài)正常顯示噴油嘴狀態(tài)良好,左機上此原因基本可以排除;高壓油泵保養(yǎng)及噴油正時校正過程,并經(jīng)過嚴(yán)格的驗收試驗階段,可以基本排除。 為了驗證并徹底排除,通過查看示功閥發(fā)火情況、測定燃燒爆炸壓力證實燃油系統(tǒng)沒有異常。 (2)配氣系統(tǒng)。 左右兩只空冷器在修理期間拆下,送到專門 化清車間內(nèi)進行化學(xué)藥劑泡洗和空氣吹凈、沖水試驗;左右增壓器部分,因機電長擔(dān)心拆檢修理后,只能配供國內(nèi)仿制件,國內(nèi)仿制軸承運行壽命堪憂,以前保養(yǎng)更換的進口軸承,運行時間和保養(yǎng)間隔遠(yuǎn)未到說明書規(guī)定的時間限定,修前也未發(fā)現(xiàn)明顯異常,本次修理未安排保養(yǎng)。 (3)負(fù)荷等其他因素。 考慮到中低轉(zhuǎn)速時,左右機排溫相差不多,主柴油機軸系未見異常振動,應(yīng)可排除系泊試驗期間螺旋槳纏繞異物等導(dǎo)致負(fù)荷過高的可能;通過測定缸內(nèi)純壓縮壓力,缸內(nèi)密封狀態(tài)左右機沒有大的差異,說明進排氣閥和活塞環(huán)狀態(tài)良好。 技術(shù)人員懷疑左增壓器工作狀態(tài)不佳。 拆下左增壓器送車間內(nèi)進行拆檢保養(yǎng),在拆開增壓器零部件之后,僅在葉片、噴咀發(fā)現(xiàn)有少許臟堵外,并未發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重的異常情況,與在機旁用經(jīng)驗測聽聲音,初判斷沒有大問題相印證。 清潔保養(yǎng)更換常規(guī)備件后回裝,試車后發(fā)現(xiàn)排氣溫度有少許降低,但效果并不明顯,拆開之前眾人推測的原因未能得到佐證。 增壓器回裝之后,沒能排除故障點,考慮在進氣管道上找一處悶頭、管口,設(shè)法外接壓力表檢測主機運行時進氣(掃氣)壓力,用以判斷進氣情況。 在進氣管與中冷器彎接頭靠機體側(cè),發(fā)現(xiàn)有一悶頭(整管上未有對外連通考克),旋松準(zhǔn)備。 再次開啟柴油機加速到700r/min,旋開該悶頭發(fā)現(xiàn)此處氣流在往內(nèi)吸,管內(nèi)儼然呈負(fù)壓狀態(tài)。 至此原因確定,增壓器排出的新鮮空氣輸送管路不暢通,可能原因是空冷器臟堵。 然而,空冷器是經(jīng)過廠里車間專業(yè)人員泡洗吹凈過的,曾派輪機人員到車間進行過驗收。 重新拆開空冷器送車間試驗,進氣側(cè)(接增壓器出氣端)朝上將空冷器懸吊于車間水池上方,從進氣側(cè)往中冷器里灌水,發(fā)現(xiàn)進氣側(cè)滿溢而出氣側(cè)無水流下,證明空冷器堵死,無法順暢出氣。 裝在柴油機上的空冷器(增壓器后進氣道前)如圖2所示。  圖2 裝在柴油機上的空冷器 故障現(xiàn)象可以解釋為: 進氣總管內(nèi)新鮮空氣供給不足是造成排氣溫度過高的主要原因。 至于為何沒有在出廠驗收時發(fā)現(xiàn),輪機人員也確實到現(xiàn)場驗收查看,有記錄簽字為證。 但空冷器維修人員僅是連接好空冷器海水冷卻管進出口端,在海水管內(nèi)加壓并封堵保持,做規(guī)定的 4 kg/cm2 水壓試驗合格,輪機人員未提要求就進出氣通道的暢通性做試驗,水壓試驗合格后就簽字認(rèn)可;修理人員認(rèn)為藥劑泡洗 24h,氣側(cè)外表面散熱片看起來很干凈,認(rèn)為清洗合格,車間質(zhì)檢人員也未能認(rèn)真履行試驗檢查職責(zé),就予以簽單放行送現(xiàn)場安裝。 該起事故后,對相關(guān)人員失責(zé)行為進行了通報處罰。 經(jīng)過重新添加適度化學(xué)藥水,要求泡洗池水加熱煮沸,并落實輪機人員盯在現(xiàn)場監(jiān)工查看,將空冷器氣側(cè)徹底清洗吹刷,保證進出氣完全暢通后。 回裝試車,主機排氣溫度完全正常,該故障排除。 三、結(jié)束語 柴油機排氣溫度過高原因很多,要根據(jù)現(xiàn)場實際情況,輔助用測定技術(shù)參數(shù)的手段,才能比較快速鎖定大致的原因,以免耽誤生產(chǎn)使用;該起故障排查過程得出的啟示,柴油機空冷器送車間清洗,務(wù)必在現(xiàn)場做清潔效果試驗,進出氣側(cè)是否完全通暢是主要驗收標(biāo)準(zhǔn),海水管路水壓試驗是其次要求;主柴油機的主要參考參數(shù)儀表必須保證狀態(tài)良好,讀數(shù)校準(zhǔn),這有利于故障出現(xiàn)時的迅速排查;主柴油機大修理后進排氣管須清潔除灰除垢,因修理后的系泊試驗正倒車時機體振動普遍較大,容易將保養(yǎng)后殘留的漆皮垃圾等異物吹掃進增壓器葉片、噴咀和空冷器氣側(cè),從而造成增壓器損毀和配氣故障。 參考文獻: [1]宿靖波,嚴(yán)峻.機艙管理[M].大連:大連海事大學(xué)出版社,2010. [2]孫現(xiàn)偉,張青鋒,白雪亮,等.TBD620V12 柴油機排氣溫度高的原因分析與排除[J].內(nèi)燃機與配件,2018(1):66-67. [3]蔣凌杰.備用柴油機排氣溫度高的問題分析和處理措施[J].中國高新科技,2018(19):113-115. [4]葉偉強,余劍翔.柴油機排氣溫度高故障實例淺析[J].廣州航海高等??茖W(xué)校學(xué)報,1999(2):10-13. [5]蒙緒武.柴油機排氣溫度過高的原因分析和解決措施[J].航海工程,2003(6):37-38. [6]修安思成.船舶二沖程柴油主機排氣溫度過高原因分析[J].航海技術(shù),2009(3):61-65. [7]尹曉科.關(guān)于MTU4000系列柴油機排氣溫度高的故障分析及其排除[J].珠江水運,2018(6):103-107.  本文原創(chuàng)作者系: 啟東中遠(yuǎn)海運海洋工程有限公司 王家華  | 
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