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船舶電控柴油機的典型故障統(tǒng)計分析

 wangweiqin168 2023-06-15 發(fā)布于內(nèi)蒙古
隨著船舶柴油機技術(shù)的發(fā)展和全球環(huán)境保護的日益加強,越來越多的遠洋船舶采用電控型柴油機,目前主要有MAN B&W公司的ME和WARTSILA公司的FLEX等2種機型電控柴油機。由于采用了高度智能化的控制單元,電控柴油主機具有高度靈活的控制功能,可實現(xiàn)很高的噴射壓力,達到極佳的燃油霧化效果,并實現(xiàn)靈活精確的噴油定時控制和理想噴油過程的壓力控制,達到各個工況下最佳經(jīng)濟性或最低有害排放,還可實現(xiàn)對液壓排氣閥、氣缸注油器以及起動和換向的靈活控制。電控柴油機采用電控單元取代傳統(tǒng)的凸輪軸驅(qū)動機構(gòu),使柴油機的運行可靠性有了很大的提高,同時也表現(xiàn)出與常規(guī)柴油機不同的運行特征和管理特點[1,2,3,4]。
本文收集了近十年來發(fā)生的船舶電控柴油機典型機損案例101件,從故障類型、事故原因和故障部位等方面對機損案例進行統(tǒng)計分析,揭示遠洋船舶電控柴油機的工作運行和維護管理特點,為今后維護管理提供參考。

1 典型機損案例

某船主機型號為HYUNDAI-MAN B&W 12K98 ME7,額定功率為72 240 kW,轉(zhuǎn)速為94 r/min。2015 年11月5 日,該船從歐洲返航擬靠泊上海洋山港,引航員登船前主機正倒車試驗均為正常。船舶航行至泊位前,駕駛臺發(fā)出1 個倒車車令,主機No.10 缸突然發(fā)出FIVA 閥反饋信號故障警報,主機安保系統(tǒng)啟動,自動減速,無法加車。輪機人員立即對No.10 缸進行復(fù)位操作,警報消除并復(fù)位。主機正常運轉(zhuǎn)時未出現(xiàn)該警報,但啟動時又會偶爾出現(xiàn)。因此,將No.10 缸FIVA 閥隔離,封缸運行,確保主機正常運轉(zhuǎn),使船舶安全靠妥碼頭。
經(jīng)理論分析,可能導(dǎo)致FIVA 閥反饋信號故障報警的原因有:FIVA 引導(dǎo)閥故障、FIVA 閥反饋探頭故障、CCU-10 板輸出信號異常和FIVA 閥反饋信號電纜故障。為了確定故障的具體位置,按以下步驟逐一進行了排查。
1)檢查FIVA閥反饋信號電纜線路和接頭是否松脫或接觸不良,切斷電源,拔出CCU-10 板上的插頭檢查線路是否存在絕緣不良等現(xiàn)象,均未發(fā)現(xiàn)明顯異常。
2)將FIVA先導(dǎo)閥換新,并在MOP上進行HCU功能測試,測試未能通過,故障未被消除。
3)將FIVA閥整體換新,再進行上述測試,試驗值在參考范圍內(nèi),認為故障可消除,但當(dāng)船舶離港時,該故障再次出現(xiàn)。
4)船舶到達天津港后,將該缸CCU-10板換新并進行HCU功能測試,試驗值在參考范圍內(nèi),但當(dāng)船舶離港時,該故障依然存在。
經(jīng)分析比對,將故障目標鎖定在CCU-10板至接線盒處的電纜線上。該FIVA 閥反饋信號電纜線和接頭以及絕緣等情況均為正常,但可能受到其他線路的電磁信號干擾,導(dǎo)致No.10缸FIVA閥反饋信號超出范圍而報警,使主機自動減速。為證實該故障因素,臨時采用1根4 芯屏蔽線從No.10 缸CCU-10 板接至接線盒處,且不與其他線路固定在一起的方式處理,此后,在船舶數(shù)次進出港時,主機再未出現(xiàn)報警,故障消除。后經(jīng)仔細檢查,在隱蔽處發(fā)現(xiàn)該缸FIVA閥反饋線路與另一電纜束垂直交叉緊靠在一起,2組電纜交叉相碰發(fā)生磨損,外部絕緣層和金屬屏蔽層由于船舶振動而磨破,但導(dǎo)線絕緣層尚未磨穿,因此絕緣值測試量為正常,但卻導(dǎo)致No.10 缸FIVA 閥反饋信號受到其他線路的電磁干擾。這種情況在傳統(tǒng)的二沖程柴油機上很少發(fā)生。
近幾年,船舶電控柴油機得到越來越多的應(yīng)用,大大改善了船舶油耗和排放情況,但其事故的表現(xiàn)和處理與傳統(tǒng)柴油機相比卻有不同的特點[5,6,7,8,9]。本文通過收集整理的101個船舶電控柴油機機損案例,對各個事故的發(fā)生現(xiàn)象、故障部件、故障類型、發(fā)生原因、機型、故障部位和排除措施等進行了詳細分析,找出與常規(guī)二沖程柴油機不同的故障特征。部分案例分析見表1。

2 機損案例分析

在101個機損案例中,ME機型71個,F(xiàn)LEX機型30個。由于ME機型裝船量明顯多于FLEX機型,因此,并不能說明ME機型的故障率高于FLEX機型。以下做具體分析[10]。
表1 部分船舶電控柴油機的機損案例和故障分析 


序號
事故現(xiàn)象
故障部件
故障類型
發(fā)生原因
機型
故障部位
排除措施
1
FIVA閥反饋信號故障報警,主機自動降速
FIVA 閥反饋線外部絕緣層及金屬屏蔽層
電磁干擾
安裝不正確
ME
FIVA閥
更換反饋線

2
FIVA閥位置信號報警,主機自動降速
HUC-JB接線盒
斷路或
接線錯誤
安裝不正確
ME
FIVA閥
重新接線

3
高排溫偏差報警,機旁有異常聲音
FIVA閥接線
松動或脫落
日常維護不到位
ME
FIVA閥
重新接線

4
燃油柱塞行程過高信號報警
噴油器高壓油管接頭
松動或脫落
金屬疲勞
ME
燃油柱塞
更換油頭

5
燃油升壓器柱塞行程太高報警
液壓柱塞套筒上部2道密封環(huán)
油水氣泄漏
日常維護不到位
ME
燃油柱塞
更換燃油升壓器和3個噴油器

6
柱塞行程異常報警
防油罩與柱塞連接螺紋
松動或脫落
日常維護不到位
ME
燃油柱塞
焊補修復(fù)

7
排氣閥敲擊,主機減速時自動消失
閥桿與導(dǎo)套處密封圈
磨損或破裂
設(shè)計不合理
ME
排氣閥
將節(jié)流孔直徑擴大到0.7 mm

8
排氣閥異常敲擊
排氣閥頂部阻尼活塞
臟堵或臟污
金屬疲勞
ME
阻尼活塞
更換No.2 缸排氣閥

9
排氣閥關(guān)閉過快報警
驅(qū)動油泵進油單向閥
異常關(guān)閉
設(shè)計不合理
ME
驅(qū)動油泵
停車復(fù)位

10
排氣閥行程短
排氣閥位置探頭傳感器接線
電磁干擾
安裝不正確
ME
控制線路
停機更換整段線路

11
排氣閥關(guān)閉時間長
卡簧
磨損或破裂
安裝不正確
ME
排氣閥
更換卡簧

12
排氣閥打開行程低,閥關(guān)閉位置改變
空氣彈簧密封件
磨損或破裂
日常維護不到位
ME
空氣彈簧
更換與空氣彈簧密封有關(guān)的密封件

13
正常啟動失敗,倒車啟動成功
缸頭啟動空氣引導(dǎo)閥線圈
電磁干擾
安裝不正確
ME
控制線路
整體更換缸頭,啟動空氣引導(dǎo)閥

14
微速進,駕控慢轉(zhuǎn)啟動失敗
曲軸角度編碼器A固定螺栓
松動或脫落
日常維護不到位
ME
角度編碼器
調(diào)整角度編碼器A的緊固螺栓

15
正車3次啟動失敗
空氣管路
銹蝕或咬著
日常維護不到位
ME
電磁閥
反向啟動,向電磁閥鐵芯噴入清潔劑進行疏通

16
機帶液壓泵控制失敗故障
比例閥、液壓泵位置反饋傳感器
油水氣泄漏
日常維護不到位
ME
機帶液壓泵
更換比例閥、液壓泵位置反饋傳感器

17
主機控制系統(tǒng)絕緣低報警
飛輪端轉(zhuǎn)速探頭接線
電磁干擾
安裝不正確
ME
控制線路
逐個插拔MPC相應(yīng)通道插頭

18
MOP“電噪聲干擾”報警
FIVA 5#接線盒
電磁干擾
安裝不正確
ME
控制線路
緊固處理

19
氣缸注油器斷油
氣缸注油器反饋探頭
磨損或破裂
金屬疲勞
ME
氣缸注油器
更換反饋探頭

20
單缸敲缸
MPC板端口的接線處
短路或燒損
安裝不正確
ME
控制線路
重新接線

21
排氣關(guān)閉行程低報警
排氣閥促動器緩沖活塞
銹蝕或咬著
日常維護不到位
ME
排氣閥
用細砂布進行打磨

22
網(wǎng)絡(luò)故障
MOP處網(wǎng)絡(luò)插頭
電磁干擾
安裝不正確
ME
控制線路
將MOP插頭A網(wǎng)的外殼拆除


續(xù)表1 導(dǎo)出到EXCEL


序號
事故現(xiàn)象
故障部件
故障類型
發(fā)生原因
機型
故障部位
排除措施
23
主機單缸或多缸不發(fā)火
遙控系統(tǒng)11號閥端蓋密封墊床
臟堵或臟污
安裝不正確
ME
遙控系統(tǒng)
更換新的密封件

24
主機自動減速,氣缸注油器故障警報
注油器傳動活塞和注油柱塞機械機構(gòu)
臟堵或臟污
異物卡塞
ME
氣缸注油器
對注油器輸油管進行徹底清洗并吹凈

25
單缸排溫高,單缸溫差警報
ICU濾器
磨損或破裂
安裝不正確
FLEX
濾器
更換濾器

26
噴射時間過長報警,觸發(fā)主機降速
油量活塞桿
卡阻
操作不當(dāng)
FLEX
油量活塞
清潔活塞桿

27
噴油量活塞卡在最大位置
油量活塞
卡阻
操作不當(dāng)
FLEX
油量活塞
清理活塞

28
單缸排溫低,溫差報警
高壓油管
油水氣泄漏
安裝不正確
FLEX
高壓油管
重新上緊螺母

29
燃油共軌壓力極低,主機自動停車
ICU
油水氣泄漏
維修過失
FLEX
ICU
更換ICU 模塊

30
排氣閥關(guān)閉停滯時間過長
空氣彈簧補氣單向閥中心節(jié)流孔
孔徑不同
加工不良
FLEX
空氣彈簧
擴孔

31
排氣閥延遲/未關(guān)閉
控制滑閥
銹蝕
日常維護不到位
FLEX
控制滑閥
更換滑閥

32
排氣閥延遲/未關(guān)閉
空氣彈簧
油量過多
設(shè)計不合理
FLEX
空氣彈簧
增加悶頭

33
排氣閥故障
滑油反沖洗濾器
堵塞
日常維護不到位
FLEX
濾器
清潔濾筒

34
排氣閥故障,機組停止點火
共軌閥接頭
松動
管理失誤
FLEX
排氣閥
緊固線路,接頭連接

35
伺服油壓高
絕緣層
磨損或破裂
操作不當(dāng)
FLEX
伺服油系統(tǒng)
更換比例閥接線絕緣層


36

滑油壓力下降,黏度下降,液位不變
燃油噴射控制閥
油水氣泄漏
操作不當(dāng)
FLEX
伺服油系統(tǒng)
更換燃油控制閥


37

主機超速停車
轉(zhuǎn)速探頭
失效或失靈
日常維護不到位
FLEX
傳感器
更換探頭


38

噴油時間過長報警
油頭噴孔
堵塞
日常維護不到位
FLEX
噴油器
拆檢油頭,清通噴孔


2.1 故障類型

從機損事故的故障類型來看,臟堵或臟污14例、油水氣泄漏8例、異常關(guān)閉2例、銹蝕或咬著4例、松動或脫落12例、失效或失靈4例、設(shè)置錯誤或其他3例、磨損或破裂20例、孔徑不同2例、卡阻12例、斷路或接線錯誤2例、短路或燒損3例、堵塞5例和電磁干擾10例(見圖1)??梢姡p或破裂故障發(fā)生率最高,加之松動或脫落、卡阻、銹蝕或咬著等共71例,與傳統(tǒng)柴油機故障類型非常相似。由于船舶設(shè)備的工作環(huán)境十分惡劣,長期處于高溫、高壓、強腐蝕和強振動等不良條件下,才會出現(xiàn)較為頻繁的金屬疲勞事故。
要提高船舶設(shè)備的運行可靠性,必須加強設(shè)備狀態(tài)檢測和故障診斷技術(shù)的推廣應(yīng)用,盡早發(fā)現(xiàn)故障,避免引發(fā)重大機損事故。此外,臟堵或臟污、油氣水泄漏和堵塞的故障率也較高,共29例,表明設(shè)備日常維護的重要性。因此,應(yīng)做好定期檢測并加強維護,確保高壓管件的密封和油水氣通道的通暢。另外,還發(fā)現(xiàn)斷路或接線錯誤、短路或燒損和電磁干擾故障18例,這在傳統(tǒng)柴油機故障中很少有,也體現(xiàn)出電控柴油機的故障特征。由于電控柴油機控制線路多,處于船舶振動環(huán)境中,易造成線路松動、接觸不良、屏蔽層磨損和電磁干擾等故障。因此,日常應(yīng)加強控制線路檢查和維護,以確保電控柴油機的正常工作。

圖片

圖1 機損事故的不同故障類型 

2.2 故障原因

從故障發(fā)生原因看,異物卡塞7例、橡膠老化2例、未知24例、維修過失1例、設(shè)計不合理4例、日常維護不到位22例、其他5例、金屬疲勞4例、加工不良3例、管理失誤7例、操作不當(dāng)5例、材質(zhì)不佳2例和安裝不正確16例(見圖2)。

圖片

圖2 機損事故的不同故障原因 

除不明原因之外,由于設(shè)計不合理、日常維護不到位、加工不良、管理失誤、操作不當(dāng)或安裝不正確等造成的機損案例共58例,占整個機損案例一半以上,再次證明人因失誤是船舶機損事故的主要原因。因此,加強輪機人員的技術(shù)技能培訓(xùn),提高日常維護和操作管理水平,是減少船舶機損事故的有效措施之一。

2.3 故障部位

從機損事故的故障部位來看,阻尼或油量活塞4例、油路1例、遙控系統(tǒng)3例、伺服油系統(tǒng)5例、掃氣道1例、軟件1例、蓄壓器1例、燃油噴射泵5例、氣缸注油器4例、起動閥2例、噴油器3例、排氣閥9例、濾器3例、流量控制閥2例、控制線路8例、角度編碼器4例、機帶液壓泵2例、高壓油管1例、電源系統(tǒng)1例、電磁閥4例、傳感器3例、MPC板6例、MOP1例、ME-V閥及活塞3例、ICU1例、HCU3例和FIVA閥10例(見圖3)。
由圖3可見,在所有的機損事故中FIVA閥、排氣閥和控制線路的故障率最高,其次伺服油系統(tǒng)、燃油噴射泵、MPC板、阻尼或油量活塞、氣缸注油器、角度編碼器和電磁閥的故障也較高,這與傳統(tǒng)柴油機的故障特征有很大的不同。盡管電控柴油機取消了常規(guī)的凸輪軸驅(qū)動機構(gòu),使柴油機的啟動、換向故障大大減少,但電控單元和線路故障則有所增加,如FIVA閥、MPC板、角度編碼器和控制線路等部位易發(fā)故障。如果將阻尼或油量活塞、角度編碼器都作為傳感器的話,則傳感器故障高達14例,說明控制模塊的故障率較高,因此應(yīng)確保關(guān)鍵器件有足夠的備件。同時,機械故障,特別是液壓排氣閥、燃油噴射泵和伺服油系統(tǒng)等故障也較多,應(yīng)對機械部件維護保持足夠的重視。

圖片

圖3 機損事故的不同故障部位 

總之,船舶電控柴油機在經(jīng)濟性、排放物低害性和可靠性等方面優(yōu)于常規(guī)二沖程柴油機,但由于其在實船應(yīng)用時間不長,仍需長期應(yīng)用經(jīng)驗的積累。一方面輪機人員應(yīng)不斷提高電控柴油機的操作和維護管理技能,不斷豐富實踐經(jīng)驗,充分利用電控系統(tǒng)提供的豐富信息,迅速查找和排除各類電氣故障;另一方面應(yīng)設(shè)法進一步提高電控柴油機的運行可靠性,如設(shè)計更加友好的人機界面,加固線路的接頭連接和屏蔽保護,采取狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷等手段及時發(fā)現(xiàn)故障,避免事故進一步擴大,以保障船舶柴油主機的運行安全。

3 結(jié)束語

船舶電控柴油機具有與常規(guī)船舶柴油機不同的故障易發(fā)部件和機損特征,因此提出了不同的管理要求。除了傳統(tǒng)的機械故障外,還應(yīng)注意斷路、接線錯誤、短路或燒損以及電磁干擾等電氣故障。在船舶機艙的日常運行管理中,除了觀察常規(guī)的“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象外,還要特別注意電氣線路的接線、短路和電磁干擾等現(xiàn)象,以保障電控柴油機的運行安全。
參考文獻:
[1]胡以懷,高雨頎,郭磊等.船舶電控柴油機的典型故障統(tǒng)計分析[J].航海技術(shù),2023,No.260(02):44-48.

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