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一例船用舵機的沖舵故障解析

 梅小帥ranit93k 2022-05-02 發(fā)布于北京



舵機是船舶保持和改變航線的關(guān)鍵性設(shè)備,保持舵機的正常運行對船舶的安全航行非常重要。輪機管理人員不但要熟知舵機的工作原理,還要做好舵機的日常維護保養(yǎng),以便能迅速排查舵機故障。舵機系統(tǒng)故障有很多,例如“沖舵”,即舵葉轉(zhuǎn)到設(shè)定舵角不停止,繼續(xù)轉(zhuǎn)舵的現(xiàn)象就是操舵過程中的一種常見故障。

1 故障現(xiàn)象

Z輪某航次離港前試驗舵機時,發(fā)現(xiàn)No.2舵機有“沖舵”現(xiàn)象:單獨試驗No.2舵機時,操右舵10°,舵角到右舵10°不停,繼續(xù)轉(zhuǎn)動至25°才停住;操右舵20°時,會一直轉(zhuǎn)到最大舵角35°才停;左沖舵角比右沖舵角小,但也要沖過10°左右,且都不能自動回到設(shè)定舵角。
單獨使用No.1舵機操舵時,轉(zhuǎn)舵正常;No.1和No.2并行時也有“沖舵”,但是相對單獨運行No.2舵機,“沖舵”角度小一些。2套遙控伺服系統(tǒng)相互更換進(jìn)行試驗,結(jié)果一樣。

2 原理和故障分析

該輪采用的是川崎FE21-400型舵機,最大扭矩(Max Torque) 3 920 k N·m,安全閥設(shè)定壓力(Safety Valve Set Pressure) 29.4 MPa,最大工作壓力(Max Working Pressure) 23.5 MPa,使用液壓油牌號HYSPIN AWH-68,配備LV-090型斜軸式軸向變量柱塞泵,工作時泵的偏角為23.2°,由武漢船用機械有限責(zé)任公司生產(chǎn)。該舵機液壓系統(tǒng)原理圖見圖1,屬于FM泵控型舵機液壓系統(tǒng),遙控系統(tǒng)為伺服油缸式舵機遙控系統(tǒng)。

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圖1 川崎FM21型舵機液壓系統(tǒng)原理圖  

該舵機液壓系統(tǒng)由電氣遙控和液壓伺服這2部分組成。電氣遙控將駕駛臺發(fā)出的操舵信號傳遞到舵機室,液壓伺服將信號轉(zhuǎn)換成伺服油缸活塞桿的位移,然后在通過浮動桿式追隨機構(gòu)控制主油泵的變量機構(gòu),以實現(xiàn)遠(yuǎn)距離操舵。
主油路部分:2臺變向變量主泵P1、P2和各自的集成閥塊一起,分別與轉(zhuǎn)舵油缸C1、C2和C3、C4組成2組工作對(即C1、C2一個缸進(jìn)油,則另一個缸排油,可以實現(xiàn)轉(zhuǎn)舵;C3、C4也如此)。2個集成閥塊中共有4個連通閥V1、V2、V3、V4,通常都常開,使轉(zhuǎn)舵油缸C1、C3和C2、C4各成一組(即C1、C3缸同時進(jìn)油或同時排油,C2、C4也如此)分別于主泵的2條油路相通。正常航行時,用1臺主泵向2組油缸(共4缸)供油轉(zhuǎn)舵,其流量即能滿足在28 s內(nèi)將舵由任一舷35°轉(zhuǎn)至另一舷30°的要求,并能達(dá)到額定轉(zhuǎn)舵扭矩。進(jìn)出港或窄水道航行時可雙泵并聯(lián)工作,扭矩不變,轉(zhuǎn)舵速度可加快1倍。
伺服油路部分:2套獨立的閥控型開式液壓伺服系統(tǒng)互為備用,2臺伺服油泵通過電磁換向閥均向伺服油缸供油,伺服油泵為恒壓式變量泵。伺服油缸活塞位移時,與活塞桿相連的反饋發(fā)訊器輸出反饋信號,當(dāng)活塞移動到與指令舵角相應(yīng)的位置時,Y型三位四通換向閥回中,鎖閉閥還能隔離備用的伺服油路,又不影響彼此快速切換。溢流閥在伺服油泵出口做安全閥用,平時處于常閉狀態(tài)。儲存彈簧在兩主泵的控制桿上各設(shè)1個。這種創(chuàng)新設(shè)計的優(yōu)點是:如果某臺主泵變量機構(gòu)卡阻,在換另1臺主泵后,浮動桿仍能正常工作。如果需要應(yīng)急操舵或舵機調(diào)試,則可在手動操縱插銷孔處插入插銷,用手輪直接控制浮動桿來調(diào)整舵角。這時,雙向溢流閥的作用是使伺服油缸兩側(cè)溝通,而不至于妨礙手動操縱。
導(dǎo)致沖舵的根本原因:轉(zhuǎn)到指令舵角時,主油路不能及時有效閉鎖。本船舵機的主油路油路鎖閉閥(Oil Block Valve)是一對靠主泵油壓啟閥的帶卸荷閥的雙聯(lián)液控單向閥,即液壓鎖。該閥在2種情況下能將主泵出口油路鎖閉:(1)舵轉(zhuǎn)到指令舵角,主泵停止供油時,兩側(cè)單向閥在彈簧作用下自動關(guān)閉,防止舵壓力使轉(zhuǎn)舵油缸內(nèi)的油液經(jīng)主泵泄漏而不能穩(wěn)舵;(2)鎖閉備用泵油路,防止倒流而影響轉(zhuǎn)舵。因此主泵的流量不為零時,閉鎖閥不起作用的原因有:變量泵機構(gòu)不能及時或不能回中、遙控伺服油缸的換向閥不能回中或遙控伺服油路閉鎖不嚴(yán)等??梢詮囊韵?個方面著手查找故障點:(1)舵機的控制與反饋系統(tǒng)故障,例如舵機主油路油泵變量桿、伺服油路的控制閥件或者遙控系統(tǒng)等。(2)設(shè)備安裝及使用過程中造成的誤差導(dǎo)致的“沖舵”故障也應(yīng)該考慮。根據(jù)故障現(xiàn)象判定No.1舵機系統(tǒng)正常,故障點出在No.2舵機。接下來詳細(xì)介紹排查故障原因的過程。

3 故障排查

首先檢查舵機遙控系統(tǒng),該系統(tǒng)由伺服油泵、反饋機構(gòu)和自動舵組成,共有No.1和No.2這2個獨立的控制系統(tǒng),直接將2個遙控系統(tǒng)部分調(diào)換試驗,No.1舵機運行正常,No.2舵機故障依舊存在。排除了舵機遙控系統(tǒng)出現(xiàn)問題的可能性。
然后將操舵方式轉(zhuǎn)至舵機房進(jìn)行手動操作舵機試驗,No.1舵機運行正常,但是手動操作No.2舵機時,轉(zhuǎn)動手輪時比較費力,舵葉動作明顯遲緩,而且相同手輪轉(zhuǎn)數(shù)內(nèi),No.1和No.2舵機轉(zhuǎn)動角度明顯不同,說明No.2舵機機旁操舵不正常。對系統(tǒng)進(jìn)行換油,清洗系統(tǒng)濾器并更換密封件裝復(fù),液壓系統(tǒng)除氣后,再次進(jìn)行操舵試驗,故障依舊存在。
接著對No.2舵機蓄能彈簧傳動桿進(jìn)行調(diào)節(jié):松開鎖緊片將傳動桿調(diào)短3 mm,進(jìn)行操舵試驗,沖舵現(xiàn)象加劇;將No.1和No.2蓄能器整體拆下,相互調(diào)換后裝復(fù),試舵故障依舊,基本排除了蓄能彈簧裝置的問題。
對No.2舵機主油路閥塊、伺服油路電磁換向閥進(jìn)行拆檢,未發(fā)現(xiàn)明顯異常。進(jìn)一步將No.1&No.2主閥塊、電磁換向閥整體進(jìn)行調(diào)換安裝,進(jìn)行操舵試驗,沖舵故障無任何改善。排除了主閥塊和電磁換向閥的原因。
最后檢查No.2舵機主油泵,打開油柜上端蓋,放掉一部分液壓油以后,可以看到油泵變量桿和油泵的連接件是一個類似撥叉的偏心桿,拉動油泵變量。檢查偏心桿的傳動連接正常,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)油泵在正舵位置時不回零位。圖2為正舵時主油泵變量機構(gòu)沒有回零位,圖3所示為正常位置,此刻油泵排量為零。如果舵葉轉(zhuǎn)到設(shè)定舵角時,主泵的變量機構(gòu)不回零,則油泵還有排油,那么就會導(dǎo)致一系列故障(包括沖舵)。

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圖2 變量機構(gòu)未回零位


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圖3 零位正常狀態(tài)
根據(jù)沖舵速度較快及主油泵運行工況判斷,問題很有可能出現(xiàn)在主油泵的控制機構(gòu)上,其主要組成包括伺服油泵、舵機油泵變量桿和蓄能彈簧。再次通過蓄能器連接桿調(diào)節(jié)雙向螺紋的螺栓,將油泵強行調(diào)至中位,加油操舵試驗,沖舵更加嚴(yán)重:操右舵10°時,直接沖到右滿舵直至極限舵角的限位器起作用。檢查油柜內(nèi)部的變量桿鏈接及卡塊傳動正常,檢查位于油箱外部的L形傳動桿(見圖4,一側(cè)連接伺服油缸活塞,另一側(cè)連接主油泵變量機構(gòu)),發(fā)現(xiàn)該舵機L形傳動桿中間傳動銷軸卡阻明顯,直接導(dǎo)致舵機油泵變量機構(gòu)不能及時回中停油,也使得主油路閉鎖失效,這才是導(dǎo)致No.2舵機沖舵故障的根本原因。

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圖4 L形傳動桿

4 故障解決

該傳動軸結(jié)構(gòu):銷孔的外部有1個銅套,單頭傳動銷穿過銅套緊配合,傳動銷上下都有墊片,傳動銷上部有2個螺帽鎖緊,設(shè)計上無牛油嘴或注油孔,長期干磨造成傳動銷根部已有偏磨跡象,銷與銷孔形成偏心,造成卡阻。問題的根源找到后解決問題的方法也迎刃而解:首先在傳動銷處加溫,用錘子從L形傳動桿下部向上敲擊傳動銷,清除銹跡和集塵,并在銅套周圍添加機油或潤滑脂進(jìn)行潤滑(見圖5),使之活絡(luò)。再次啟動No.2舵機大舵角操縱試驗,反復(fù)多次進(jìn)行單舵操作試驗,從一舷35°到另一舷30°,轉(zhuǎn)舵時間25.2 s,到位即停,且基本無偏差。符合海船舵機使用要求。至此,No.2舵機“沖舵”故障完全排除。

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圖5 加油活絡(luò)傳動機構(gòu)

5 經(jīng)驗總結(jié)

舵機“沖舵”故障,存在較大的連鎖危險隱患。幸運的是,Z輪在靠港期間試驗舵機及時發(fā)現(xiàn)故障,如果如此大角度的“沖舵”發(fā)生在船舶機動航行期間,后果將不堪設(shè)想。此次故障也造成了船舶離港計劃推遲,船期延誤。
分析本次舵機故障的原因,可以總結(jié)出如下經(jīng)驗教訓(xùn):
(1)此類型舵機L形傳動桿存在設(shè)計缺陷,活動鏈接部分缺少牛油嘴,無法常規(guī)注油潤滑保養(yǎng);
(2)關(guān)鍵性傳動部件安裝工藝不佳,傳動銷和銅套配合偏緊,使用中偏磨導(dǎo)致卡阻;
(3)主管人員對該型舵機控制機構(gòu)的細(xì)節(jié)不熟悉,對機械傳動關(guān)鍵部位的檢查和保養(yǎng)存在疏漏;
(4)岸基對船舶缺乏針對性監(jiān)管和跟蹤管理。
綜上所述:此類型舵機在設(shè)計上有必要進(jìn)行有針對性的、細(xì)微的改進(jìn);設(shè)備安裝上也要注意細(xì)節(jié),尤其要考慮機械傳動部件的缺油偏磨造成卡阻;船舶主管人員更要熟悉關(guān)鍵設(shè)備的維護保養(yǎng)要求,尤其不能忽視細(xì)節(jié);岸基管理人員除加強崗前培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)外,還須對重要的機電設(shè)備維護保養(yǎng)加強監(jiān)控,并通過案例學(xué)習(xí),舉一反三、防微杜漸。

參考文獻(xiàn):

[1]孔建華,安連彤,余培文.一例船用舵機的沖舵故障解析[J].航海技術(shù),2021(04):16-18.

作者簡介:

孔建華,輪機長,廣東海洋大學(xué)

安連彤,余培文,廣東海洋大學(xué)

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