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煤氣化工藝是現(xiàn)代煤化工的前段支柱產(chǎn)業(yè),是煤炭清潔、高效利用的主要途徑。氣化細(xì)渣的碳灰分離是其資源化利用的關(guān)鍵。目前,浮選法是煤氣化細(xì)渣碳灰分離的有效方法之一,根據(jù)殘?zhí)寂c灰成分的表面疏水特性差異而實(shí)現(xiàn)分離。 西安交通大學(xué)王學(xué)斌教授以榆林地區(qū)煤氣化細(xì)渣為研究對(duì)象進(jìn)行可浮性試驗(yàn)研究,主要探討浮選工藝流程對(duì)氣化細(xì)渣分選的影響,并通過樣品測試分析浮選藥劑消耗量大的原因,探究浮選法處理煤氣化細(xì)渣的可行性。 摘要 煤氣化細(xì)渣是煤炭氣化過程中產(chǎn)生的固體廢棄物,目前主要通過填埋方式處理,但由于其含碳量較高,仍具有一定的利用價(jià)值,碳灰分離是實(shí)現(xiàn)其減量化、資源化利用的關(guān)鍵。以榆林地區(qū)煤氣化細(xì)渣為研究對(duì)象,采用浮選方法進(jìn)行脫碳試驗(yàn),在基本特性分析的基礎(chǔ)上,研究不同浮選條件及工藝對(duì)分選效果的影響,當(dāng)柴油用量14 kg/t、仲辛醇用量14 kg/t時(shí),經(jīng)一次分選,精礦產(chǎn)品灰分為37.88%,尾礦產(chǎn)品灰分為51.65%,可燃體回收率51.99%;采用一粗一精一掃浮選工藝流程,粗選柴油用量14 kg/t、掃選柴油用量7 kg/t時(shí),可得精礦灰分18.87%、產(chǎn)率20.30%的產(chǎn)品,最終計(jì)算精礦產(chǎn)率為41.76%,灰分27.92%,可燃體回收率55.08%。通過一粗一精一掃浮選工藝流程,該煤氣化細(xì)渣中的碳灰得到較好的分選分離,但整體浮選藥劑消耗過高,且粗選過程細(xì)粒物料更易上浮成為精礦產(chǎn)品,掃選過程繼續(xù)添加藥劑后才能使粗顆粒物料有效上浮,導(dǎo)致出現(xiàn)掃選精礦比精選精礦灰分更低的現(xiàn)象。對(duì)該煤氣化細(xì)渣樣品進(jìn)行表面形貌、孔隙結(jié)構(gòu)、表面官能團(tuán)分析以及小浮沉試驗(yàn),表明樣品比表面積大、孔隙結(jié)構(gòu)發(fā)達(dá),易吸附大量藥劑,導(dǎo)致浮選藥劑消耗過大,經(jīng)濟(jì)性差。 1 煤氣化細(xì)渣性質(zhì) 該煤氣化細(xì)渣水分與揮發(fā)分較低,固定碳較高,為47.80%,具有潛在的利用價(jià)值;灰分為45.95%,可通過一定的分選方法實(shí)現(xiàn)碳灰分離。細(xì)渣樣品的氧元素含量較高,為48.54%,氧化嚴(yán)重,表面疏水性較差,浮選較困難。 該氣化細(xì)渣樣品的主導(dǎo)粒度級(jí)為<0.045 mm,產(chǎn)率達(dá)36.93%,灰分為81.14%,遠(yuǎn)高于原礦樣品的灰分45.50%,存在嚴(yán)重的高灰細(xì)泥特征,分選過程中該部分細(xì)泥易隨氣泡上浮,對(duì)精碳產(chǎn)品造成污染。另外,0.250~0.125 mm 粒度級(jí)物料含量也較多,且灰分相對(duì)較低,為浮選的適宜粒度級(jí)。>0.500 mm粒級(jí)物料產(chǎn)率較低,為1.03%,但若采用浮選柱進(jìn)行分選,需適當(dāng)控制入浮物料粒度級(jí)上限。 2 浮選脫灰試驗(yàn)研究 2.1 分步釋放試驗(yàn) 圖1 分步釋放試驗(yàn)工藝流程 該煤氣化細(xì)渣經(jīng)分步釋放1次粗選、2次精選工藝流程試驗(yàn)后得到精礦產(chǎn)品產(chǎn)率較低,因此不再繼續(xù)進(jìn)行精選試驗(yàn),最終精礦產(chǎn)品產(chǎn)率為13.58%,灰分為25.47%,試驗(yàn)表明可通過浮選法實(shí)現(xiàn)氣化細(xì)渣中碳灰的初步分離。粗選尾礦(尾礦1)產(chǎn)品灰分為53.18%,略高于原礦灰分,且產(chǎn)率較高,為64.38%,表明分離效率不高,還有進(jìn)一步分選的可能。 2.2 藥劑用量試驗(yàn)圖2 藥劑用量探索試驗(yàn)曲線 采用一次粗選浮選流程,隨著藥劑用量增加,可燃體回收率隨柴油用量增加而增大,最初精礦灰分變化不大,接近于原礦灰分,分選效果較差;柴油用量超過8 kg/t時(shí),精礦灰分開始呈下降趨勢;柴油用量14 kg/t、仲辛醇用量14 kg/t時(shí),得到相對(duì)較好的分選結(jié)果,精礦灰分為37.88%,尾礦灰分為51.65%,可燃體回收率為51.99%,該煤氣化細(xì)渣疏水性差,藥劑耗量大,分選指標(biāo)較差。 2.3 浮選工藝流程試驗(yàn)圖3 煤氣化細(xì)渣深度分選工藝流程 該煤氣化細(xì)渣經(jīng)過一粗一精一掃工藝流程深度分選,精礦灰分得以進(jìn)一步降低,可燃體回收率進(jìn)一步提高。通過實(shí)踐,與煤泥浮選特征不同,該煤氣化細(xì)渣精選過程不加藥劑,得到精選精礦產(chǎn)品與精選尾礦產(chǎn)品灰分相差較小,分選效果較差;掃選過程添加藥劑后,可使精礦灰分有效降低,粗選過程柴油用量14 kg/t、仲辛醇用量14 kg/t,掃選過程柴油用量7 kg/t、仲辛醇用量7 kg/t時(shí),可得產(chǎn)率20.30%、灰分18.87%的掃選精礦產(chǎn)品,最終計(jì)算精礦(精選精礦與掃選精礦合計(jì))產(chǎn)率為41.76%,灰分27.92%,可燃體回收率55.08%,通過一粗一精一掃浮選工藝流程,該煤氣化細(xì)渣中的碳灰得到較好的分離,但整體藥劑消耗過高,經(jīng)濟(jì)性差。 圖4 分選產(chǎn)品粒度分析 各分選產(chǎn)品粒度分布不均勻,精選精礦與精選尾礦產(chǎn)品粒度較細(xì),d50分別為33.28 μm和70.79 μm,可知粗選過程中細(xì)粒物料更易上浮成為精礦產(chǎn)品,而大部分粗顆粒物料未發(fā)生有效礦化作用,停留在礦漿中成為尾礦產(chǎn)品。由于細(xì)粒物料可浮性較好,精選過程中物料不易進(jìn)一步分離。掃選過程添加藥劑后可使部分低灰粗顆粒精煤上浮,掃選精礦與掃選尾礦產(chǎn)品粒度較粗,d50分別為116.7 μm 和184.7 μm。對(duì)原礦樣品進(jìn)行篩分粒度分析可知,隨粒級(jí)變小,各粒級(jí)產(chǎn)品灰分呈增大趨勢,細(xì)粒易浮物料在粗選過程分離后,減少了細(xì)顆粒對(duì)掃選過程的影響,繼續(xù)添加藥劑后可得到低灰分的粗粒掃選精礦,因此出現(xiàn)掃選精礦比精選精礦灰分更低的現(xiàn)象。 3 浮選過程高藥劑耗量原因 3.1 表面形貌圖5 煤氣化細(xì)渣SEM分析 該煤氣化細(xì)渣主要由表面相對(duì)光滑的圓形微珠與蜂窩狀殘?zhí)冀M成。圓形微珠主要是由于氣化過程中的高溫環(huán)境使煤中礦物質(zhì)熔融,在表面能作用下,表面發(fā)生收縮,激冷后,呈球狀。蜂窩狀殘?zhí)急砻娲植?,粒度較圓形微珠大,且含有較多細(xì)小孔隙。浮選過程中,加入的浮選藥劑易被殘?zhí)技?xì)小孔隙吸附,導(dǎo)致藥劑耗量大,浮選困難。 3.2 孔隙結(jié)構(gòu)
圖6 煤氣化細(xì)渣BET分析 該煤氣化細(xì)渣比表面積為215.99 m2/g,孔容為0.262 5 cm3/g,孔徑為4.954 7 nm,而一氣化用原料煤的比表面積僅為3.86 m2/g,孔容為0.004 5 cm3/g,氣化細(xì)渣比表面積大、孔隙發(fā)達(dá),推斷浮選藥劑首先吸附到孔隙中,表面疏水性并未得到有效改變,因此,捕收劑用量添加不足時(shí),精礦灰分隨著藥劑用量增加變化不大,只能通過繼續(xù)加大藥劑用量的方式來提高礦物表面疏水性,以實(shí)現(xiàn)殘?zhí)寂c灰成分的有效分離。 3.3 表面官能團(tuán) 氣化細(xì)渣原樣在3 440 cm-1處吸附峰強(qiáng)度最大,分子結(jié)構(gòu)中含有大量的締合羥基—OH。在2 920、2 850 cm-1 處及附近出現(xiàn)亞甲基—CH2—特征吸收峰,在1 627 cm-1處吸附峰強(qiáng)度也較大,分子結(jié)構(gòu)中含有較多的含氧官能團(tuán)C=O,1 031 cm-1處為Si—O—Si 吸收峰。各分選產(chǎn)品灰分不同,由此所引起的Si—O—Si吸收峰強(qiáng)度相差較大,精選尾礦、掃選精礦中亞甲基—CH2—吸收峰增強(qiáng),推斷樣品對(duì)柴油產(chǎn)生了吸附作用,而由于碳富集,掃選尾礦中該吸收峰強(qiáng)度減弱。精選精礦和精選尾礦在1 575 cm-1 處出現(xiàn)吸收峰,原樣中此處無吸收峰,推斷柴油中的芳烴在這2種產(chǎn)品中發(fā)生了吸附現(xiàn)象。紅外光譜分析表明,該煤氣化細(xì)渣表面含氧官能團(tuán)多,疏水性差,浮選困難;在分選產(chǎn)品中出現(xiàn)藥劑的特征吸收峰,表明浮選過程中發(fā)生吸附作用,導(dǎo)致藥劑耗量過大。
圖7 煤氣化細(xì)渣FTIR分析 3.4 小浮沉試驗(yàn) 通過小浮沉試驗(yàn)可將煤泥分成不同密度級(jí)產(chǎn)品,而煤氣化細(xì)渣>1.8 g/cm3密度級(jí)產(chǎn)物高達(dá)97.38%,其余密度級(jí)產(chǎn)品物料含量很少,通過小浮沉試驗(yàn)可知該煤氣化細(xì)渣基本由“矸石”組成,這與實(shí)際不符。在小浮沉試驗(yàn)過程中,煤氣化細(xì)渣均會(huì)吸附相應(yīng)密度級(jí)的大量有機(jī)重液,導(dǎo)致整體密度變大,各密度級(jí)基本無浮物產(chǎn)品。同理,該物料浮選過程中會(huì)吸附大量浮選藥劑,導(dǎo)致藥劑耗量變大,浮選指標(biāo)較差。 4 結(jié) 論 1)煤氣化細(xì)渣樣品固定碳較高,為47.80%,灰分為45.95%,可通過一定分選方法實(shí)現(xiàn)碳灰分離,氧含量較高,表面疏水性差。 2)采用一次粗選工藝流程,柴油用量14 kg/t、仲辛醇用量14 kg/t時(shí),精礦產(chǎn)品灰分為37.88%,尾礦產(chǎn)品灰分為51.65%,可燃體回收率為51.99%;采用一粗一精一掃浮選工藝流程,粗選柴油用量14 kg/t、仲辛醇用量14 kg/t、掃選柴油用量7 kg/t、仲辛醇用量7 kg/t時(shí),可得灰分18.87%、產(chǎn)率20.30% 的掃選精礦產(chǎn)品,最終計(jì)算精礦(精選精礦與掃選精礦合計(jì))產(chǎn)率為41.76%,灰分27.92%,可燃體回收率55.08%,通過一粗一精一掃浮選工藝流程,該煤氣化細(xì)渣中的碳灰得到較好分離,但整體藥劑消耗太高,經(jīng)濟(jì)性差。 3)對(duì)煤氣化細(xì)渣樣品進(jìn)行表面形貌、孔隙結(jié)構(gòu)、表面官能團(tuán)分析以及小浮沉試驗(yàn),表明樣品比表面積大、孔隙結(jié)構(gòu)發(fā)達(dá),易吸附大量藥劑,導(dǎo)致浮選藥劑消耗過大,分選困難。 ![]() 于偉,王學(xué)斌,白永輝,等.煤氣化細(xì)渣浮選脫碳試驗(yàn)研究[J].潔凈煤技術(shù),2021,27(3):81-87. YU Wei,WANG Xuebin,BAI Yonghui,et al.Experimental study on decarbonization of coal gasification fine slag by flotation[J].Clean Coal Technology,2021,27(3):81-87. |
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