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老司機(jī)帶你系統(tǒng)性了解YANMAR6EY18(A)LW副機(jī)的維護(hù)管理要點(diǎn)

 船舶講武堂 2020-12-17
一、引言

YANMAR 6EY18(A)L(W)柴油機(jī)是在船舶應(yīng)用較為廣泛的四沖程中高增壓柴油機(jī),眾多船舶配備該型副機(jī)。從使用情況來(lái)看,該設(shè)備短時(shí)間內(nèi)變得排煙溫度較高,吃負(fù)荷能力差,工況普遍不盡人意。究其原因,業(yè)界大多將其歸咎于柴油機(jī)長(zhǎng)期在中低負(fù)荷工況下運(yùn)轉(zhuǎn)所致。各航運(yùn)公司為此也多次向生產(chǎn)廠家咨詢反饋,始終沒有行之有效的對(duì)策。

二、YANMAR 6EY18(A)L(W)柴油機(jī)工況惡化的常見原因

客觀上說(shuō),低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的確會(huì)導(dǎo)致副機(jī)工況變差,部件維護(hù)周期變短等不利因素。個(gè)人自2011年起接觸該型副機(jī)至今,客觀上說(shuō),若能給予正確的維護(hù)方式和方法,該型副機(jī)還是不錯(cuò)的(吃負(fù)荷能力強(qiáng)、維護(hù)簡(jiǎn)單、維修周期長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)),唯一的缺憾就是增壓器噴嘴環(huán)的端面和蝸殼平面的密封方式不盡人意,給一線管理者帶來(lái)了一些挑戰(zhàn)。個(gè)人以為,維護(hù)和管理不當(dāng)是設(shè)備狀況急劇惡化的主因,設(shè)備本身的設(shè)計(jì)缺陷為次要原因。導(dǎo)致副機(jī)工況變差最直接的原因主要有以下幾點(diǎn)。

1.設(shè)計(jì)因素:a、主要有增壓器噴嘴環(huán)和蝸殼平面密封方式不當(dāng)。b、部分船舶增壓器上方通風(fēng)筒風(fēng)口朝向和間距設(shè)計(jì)不妥(合適間距和風(fēng)向可提高增壓器進(jìn)氣和掃氣壓力)。

2.管理因素:a、空冷器缺少維護(hù)造成冷卻翅片臟堵,流通面積變小,換熱效果變差。b、噴油器霧化效果差,后然嚴(yán)重。c、增壓器噴嘴環(huán)臟污、進(jìn)氣渦輪及廢氣渦輪臟污、增壓器進(jìn)氣渦輪與蝸殼間隙過(guò)大、增壓器軸承損壞或其它原因造成的轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定或過(guò)低等。d、進(jìn)氣或排氣流道臟 堵。e、進(jìn)、排氣閥密封不良等諸多因素。
其它,如流道臟堵(一般的臟堵影響不大)、進(jìn)、排氣閥密封不良等在吊缸周期內(nèi)并不多見。

二、 如何做好YANMAR 6EY18(A)L(W)柴油機(jī)的維護(hù)管理

要做好YANMAR 6EY18(A)L(W)柴油機(jī)的管理,應(yīng)從以下關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手。
1.做好副機(jī)滑油凈化管理:副機(jī)管理的重中之重為滑油,滑油就如機(jī)器的血液,血液不凈百病生,必須做好柴油機(jī)的滑油分離凈化工作。每次上船接班了解,發(fā)現(xiàn)大部分管理者對(duì)滑油的分離都不太在意。但凡燒重油的副機(jī),在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中難免有重油和其它燃燒產(chǎn)物進(jìn)入滑油系統(tǒng)。這些污染物若不能及時(shí)清除,將嚴(yán)重影響滑油品質(zhì),降低滑油的潤(rùn)滑性能。

(1)滑油不凈導(dǎo)致的主要不良后果:a、進(jìn)、排氣閥閥桿潤(rùn)滑不良易卡阻:個(gè)人曾上我司一“松”字船,接班前一航次因?yàn)闅忾y經(jīng)??ㄗ?,更換過(guò)多個(gè)缸頭。接班后立即采取連續(xù)分離滑油措施,后再無(wú)卡阻現(xiàn)象。同時(shí)氣閥的卡阻也可能造成氣閥關(guān)閉滯后,單缸不發(fā)火,致使未燃燒或燃盡的殘油進(jìn)入進(jìn)氣或排氣通道造成污染等故障。b、閥桿和導(dǎo)套磨損加劇,密封令失效,滑油漏入進(jìn)、排氣道,致其污染。c、搖臂系統(tǒng)潤(rùn)滑不良:導(dǎo)致機(jī)械故障。d 、缸套磨損率增加:缸套短期內(nèi)磨損超標(biāo),致使壓縮壓力降低,工況惡化。e、增壓器軸承磨損率增加:徑向跳動(dòng)量和軸向跳動(dòng)量增加,效率降低。f 、高壓油泵頂升機(jī)構(gòu)易卡阻:滑油中含有重質(zhì)燃油,極易在滾輪及齒條空間發(fā)生結(jié)碳和油泥臟堵阻塞。以上僅僅為例舉的部分有代表性的不良后果,其他還有很多不良后果不再贅述。

(2)滑油分離的最佳時(shí)機(jī)應(yīng)選擇在輔機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中分濾,主要原因有三點(diǎn):a、運(yùn)轉(zhuǎn)中的輔機(jī),始終很難避免高壓油泵柱塞在高速運(yùn)動(dòng)過(guò)程中少量重質(zhì)燃油混入滑油中,由于重質(zhì)燃油的比重遠(yuǎn)大于滑油,同步運(yùn)轉(zhuǎn)的分油機(jī)可以及時(shí)將混入滑油中的燃油分離出來(lái),及時(shí)避免滑油變質(zhì)惡化。b、柴油機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的劇烈擾動(dòng),可以充分的攪起積存在油底殼的沉淀物。c、處于熱態(tài)的滑油分離效果會(huì)更好。

(3)副機(jī)滑油分離現(xiàn)狀:對(duì)于輔機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)中分油一事,現(xiàn)實(shí)是:絕大多數(shù)輪機(jī)長(zhǎng)根本不敢這樣做,都有很多不必要的擔(dān)心和顧慮,怕跑油。其實(shí)大可不必?fù)?dān)心,機(jī)油分油機(jī)本身具有低壓報(bào)警功能(只要一發(fā)生低壓報(bào)警,進(jìn)油三通閥立刻動(dòng)作,將油旁通回到油底殼,損失的油量是非常少的)。另外輔機(jī)本身有油底殼滑油低位報(bào)警,最后一道防線為滑油低壓停車(此安保功能需要我們經(jīng)常測(cè)試,確保正常)。同時(shí)機(jī)艙值班人員也會(huì)經(jīng)常監(jiān)控在用輔機(jī)的油位,一旦有異常,可及時(shí)察覺。個(gè)人自任職二管輪至今十幾年,一直保持輔機(jī)24小時(shí)運(yùn)行中分油,從未發(fā)生過(guò)險(xiǎn)情。即使有險(xiǎn)情,只要我們做到心中有數(shù),處理得當(dāng),也沒什么可擔(dān)心的。

(4)保持副機(jī)滑油的持續(xù)分離,有百益而無(wú)一害,其至少可以減少副機(jī)保養(yǎng)三分之一的工作量。實(shí)踐證明,未進(jìn)行分離的副機(jī)自帶離心濾器,一星期取出便有厚厚一層油泥。而保持持續(xù)分離的自帶離心濾器,一月取出也未有多少油泥。。

2.正確維護(hù)拆檢透平 :通過(guò)了解,可以確定的是,大部分此型副機(jī)的工況迅速惡化與此有最為直接的關(guān)系。

(1)透平拆檢主要誤區(qū):大多數(shù)管理人員通常按照以往解體透平常規(guī)的做法,拆下透平后將噴嘴環(huán)、渦輪及蝸殼和噴嘴環(huán)接觸面等清潔干凈,每個(gè)環(huán)節(jié)都按說(shuō)明書正規(guī)操作??此泼總€(gè)環(huán)節(jié)都很到位,沒有問(wèn)題。待裝復(fù)后試車,就會(huì)發(fā)現(xiàn),清潔后的透平反而讓副機(jī)工況變差了,掃氣壓力降低很多,排煙溫度很高。仔細(xì)分析,問(wèn)題就出在清潔噴嘴環(huán)與蝸殼配對(duì)的平面上。MET18SRC增壓器噴嘴環(huán)端面和蝸殼之間的密封為金屬與金屬硬接觸密封,這種密封方式平面精度要求較高。實(shí)際中,蝸殼平面上經(jīng)常會(huì)有一些積碳,且積碳很硬。大多數(shù)管理者會(huì)使用打磨機(jī)帶鋼絲碗刷對(duì)表面進(jìn)行清潔,或用尖錘及其他機(jī)械工具對(duì)表面進(jìn)行敲擊去除頑固結(jié)碳。正是這種行為破壞了平面精度,造成了噴嘴環(huán)和蝸殼的密封不良,導(dǎo)致部分高溫燃?xì)馀酝ㄐ孤?,廢氣渦輪獲得的能量大幅減少,掃氣壓力自然嚴(yán)重下降,工況迅速惡化。18年2月份上我司TX輪接班,交班老軌同我介紹說(shuō)剛解體完2號(hào)副機(jī)透平(到期解體)。我順便問(wèn)了下,蝸殼有沒有清潔。他說(shuō)清潔了,為了保證精度,還特別用油石磨過(guò)(這種平面精度絕不是用油石可以解決的)。果然,剛解體完透平的2號(hào)副機(jī)比1號(hào)和3號(hào)副機(jī)工況差很多。好在破壞不是很嚴(yán)重,運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間,密封不良的地方慢慢就被積碳填滿了,工況也就逐漸恢復(fù)。
(2)如何避免透平拆檢失誤:解體透平最好不要對(duì)蝸殼平面及噴嘴環(huán)端面進(jìn)行機(jī)械清除積碳,特別蝸殼面上有噴嘴環(huán)印痕的地方最好別碰,即使使用液態(tài)清潔劑和抹布擦拭也應(yīng)避免。在裝復(fù)時(shí),可借助在噴嘴環(huán)端面涂抹少許床膠的方法促進(jìn)密封。對(duì)于已經(jīng)因?yàn)榻怏w透平不當(dāng),處于惡劣境地的副機(jī),我們應(yīng)致力于如何解決和改善噴嘴環(huán)與蝸殼之間的有效密封,方能從源頭解決問(wèn)題(題外話:可以將環(huán)形密封區(qū)加工成一道深度約1毫米的槽,參照主輔機(jī)缸頭床,配以鋼制墊床,每次解體透平可將其摳出更換。另外生產(chǎn)廠家也可以將其密封方式由平面密封改為嵌入式密封,問(wèn)題也能得到很好的解決)

(3)透平廢氣端迷宮式油封盤泄油口需定期清潔:每次解體MET18SRC透平,建議取下迷宮式油封部件,對(duì)其泄油通道進(jìn)行清通。該處溫度較高,通道極易發(fā)生結(jié)碳堵塞。通道一旦堵塞,滑油將外漏。外漏的滑油可能會(huì)污染噴嘴環(huán)和蝸殼空間。這也是停用時(shí)間較長(zhǎng)副機(jī),一旦啟動(dòng),會(huì)發(fā)現(xiàn)透平處有大量白煙冒出的主要原因(停車狀態(tài)下此處未有建立氣封)。

3.空冷器的拆檢技巧

空冷器作為副機(jī)的重要組件,副機(jī)工況不佳,透平喘振均與其有很大關(guān)系,空冷器應(yīng)定期拔出清潔。長(zhǎng)期以來(lái),YANMAR副機(jī)的空冷器拆檢是一個(gè)大難題,難拉,容易拉壞。說(shuō)明書也未有介紹方法,廠家也沒有較好的辦法。就是專門找廠家設(shè)計(jì)制作的專用工具,也不是那么輕易能將其取出。在此,介紹下多年來(lái)一直使用的簡(jiǎn)易空冷器取出方法,用此法輕易拔出數(shù)個(gè)空冷器無(wú)一損傷。希望能對(duì)大家能有所幫助(如下圖中所示)。

 
4.雙通道冷卻水系統(tǒng)原理及維護(hù) 

(1) 雙通道冷卻系統(tǒng)原理:YANMAR 6EY18(A)L(W)副機(jī)的冷卻水系統(tǒng)設(shè)計(jì)為雙通道冷卻系統(tǒng),副機(jī)在低于70%負(fù)荷左右工況下,采用高溫控制模式。其目的一方面提高進(jìn)氣溫度,促進(jìn)燃燒。另一方面防止低負(fù)荷狀態(tài)下燃燒不良造成的氣缸低溫腐蝕。一旦負(fù)荷高于70%左右,副機(jī)將通過(guò)電磁閥和冷卻水通道切換閥轉(zhuǎn)換為低溫控制模式。低溫控制模式的主要目的是降低進(jìn)氣溫度及降低高負(fù)荷狀態(tài)下的氣缸熱負(fù)荷(高負(fù)荷工作燃燒較好,不易產(chǎn)生低溫腐蝕)。由原理圖,其主要原理為:a、低負(fù)荷高溫模式下(圖中黑色虛線流向):從缸頭出來(lái)的冷卻水→55度溫控閥(溫控閥動(dòng)作)→高低溫水切換閥下部通道(此刻切換閥不會(huì)動(dòng)作)→81度溫控閥(此時(shí)溫度調(diào)節(jié)以81度溫控閥為主)→一部分流回高溫水泵,一部分流向冷卻器被冷卻,達(dá)到一種熱平衡。b、高負(fù)荷低溫模式下(圖中灰色虛線流向):從缸頭出來(lái)的冷卻水→55度溫控閥(溫控閥動(dòng)作)→高低溫水切換閥上部通道(此刻切換閥動(dòng)作,上部通道打開)→大部分水經(jīng)切換閥上部通道流向冷卻器被冷卻,少量水沿下部通道經(jīng)81度溫控閥流回高溫水泵進(jìn)口(溫度控制以55度溫控閥為主,達(dá)到一種熱平衡)。 

(2)冷卻水溫度過(guò)過(guò)高、過(guò)低的危害:隨機(jī)說(shuō)明書中提到,中低負(fù)荷工況下的缸頭出水溫度不應(yīng)低于75度,低于這個(gè)溫度,缸套有低溫腐蝕的可能,低溫腐蝕磨損是缸套短時(shí)間內(nèi)磨損超標(biāo)的重要原因之一。冷卻水溫度過(guò)高,會(huì)增加氣缸的熱負(fù)荷,破壞氣缸潤(rùn)滑油膜,重者造成拉缸危險(xiǎn)。

3.冷卻水系統(tǒng)維護(hù)注意事項(xiàng)

a、冷卻水系統(tǒng)維護(hù)現(xiàn)狀:雙通道冷卻系統(tǒng)是輔機(jī)廠家最新設(shè)計(jì)的一套柴油機(jī)冷卻系統(tǒng),大部分管理者對(duì)該系統(tǒng)認(rèn)知不足,致使管理中不太重視缸頭出水溫度(有的船干脆把控制切換閥的電磁閥都拔掉了)。從大量有關(guān)船舶副機(jī)工況報(bào)告的報(bào)表中,可以發(fā)現(xiàn)多數(shù)副機(jī)缸套冷卻水溫度偏低。我司剛下水天字號(hào),下水不到一年,普遍低負(fù)荷工作時(shí)均出現(xiàn)缸頭出水溫度低于70度報(bào)警現(xiàn)象。18年2月份上我司TX輪接班,出廠也剛好滿一年,發(fā)現(xiàn)副機(jī)均有低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)出現(xiàn)溫度過(guò)低報(bào)警。

b、缸頭出水溫度偏低的原因引起缸頭出水溫度低的主要原因是切換閥或調(diào)溫閥關(guān)閉不嚴(yán),致使不適量的冷卻水被泄漏到冷卻器被冷卻,無(wú)法達(dá)到熱平衡(往往在低負(fù)荷工況下表現(xiàn)出來(lái))。從個(gè)人多次拆檢情況看,出現(xiàn)問(wèn)題最嚴(yán)重的是通道切換閥。由于是銅質(zhì),其密封面流動(dòng)腐蝕非常嚴(yán)重。切換閥密封面腐蝕后,冷卻水將一直旁通至冷卻器被冷卻,即使調(diào)溫閥是完好的也調(diào)不上溫度,拔掉電磁閥更無(wú)濟(jì)于事。    18年2月份上我司TX輪,本輪三臺(tái)副機(jī)(新船下水一年)全部進(jìn)行了拆檢研磨,恢復(fù)了出廠狀態(tài)。
 
C、缸頭出水溫度溫度偏高或波動(dòng)較大:通常缸頭出水溫度過(guò)高的情況不多見,如出現(xiàn),基本是由于調(diào)溫閥感溫包結(jié)垢嚴(yán)重,靈敏度降低,或感溫包失效。

d、關(guān)于設(shè)定溫度的調(diào)節(jié):溫控閥的設(shè)定溫度可以通過(guò)松開調(diào)節(jié)閥上面的鎖緊螺絲,調(diào)節(jié)小彈簧的張緊力來(lái)調(diào)節(jié),每次拆檢前,可以用馬克筆做記號(hào),通常調(diào)多一點(diǎn)問(wèn)題不大,以不超過(guò)85度為宜(可以用熱水測(cè)試)。

e、冷卻水系統(tǒng)的正確管理:一旦低負(fù)荷工況下發(fā)現(xiàn)冷卻水出水溫度偏低(通常設(shè)定為81度,報(bào)警值為70度),需盡快擇機(jī)拆檢溫控系統(tǒng),研磨修復(fù)相關(guān)部件(先使用粗砂紙平鋪在研磨平板上進(jìn)行粗磨,再使用細(xì)砂紙磨,最后在平板上細(xì)磨,這樣可快速磨好。注意磨好后需用水測(cè)試密封性,若不能密封,通常是研磨不好或因研磨過(guò)度,致使閥頭無(wú)法在彈簧張力下有效密封。若是后者,可將固定閥頭的螺桿臺(tái)階部位適當(dāng)車削)從源頭上控制低溫腐蝕。

5.增壓空氣泄殘系統(tǒng)的管理

實(shí)踐中,大多管理者對(duì)其重視程度不足。每次上船接班,都會(huì)發(fā)現(xiàn)掃氣道和空冷器泄殘通道均有不同程度的堵塞??绽淦骱蛼邭獾佬箽埶艿闹饕康囊徽叻乐惯^(guò)多的凝水進(jìn)入氣缸,造成啟動(dòng)時(shí)的液擊事故。二者是防止過(guò)多的水汽進(jìn)入氣缸,加劇缸套的酸性腐蝕。特別是在空氣濕度較大的區(qū)域,更應(yīng)注意增壓空氣系統(tǒng)的泄殘情況。因此,不論停止還是運(yùn)轉(zhuǎn),都應(yīng)保持放殘管路處于暢通狀態(tài),運(yùn)行中要時(shí)常檢查放殘管是否有氣流及氣流大小。

6.氣閥間隙的檢查和調(diào)整

(1)設(shè)置氣閥間隙的目的:柴油機(jī)設(shè)置氣閥間隙的目的主要是為氣閥機(jī)構(gòu)預(yù)留熱膨脹的余量,氣閥間隙必須在冷機(jī)狀態(tài)下調(diào)整。排氣閥受熱溫度高于吸氣閥,因此排氣閥間隙應(yīng)大于進(jìn)氣閥間隙。

(2)氣閥間隙過(guò)大的危害:氣閥間隙過(guò)大,會(huì)造成閥頭落座敲擊過(guò)于劇烈(我司某松字號(hào)副機(jī)曾發(fā)生過(guò)閥頭斷裂,被吹入排煙總管,進(jìn)而損壞透平的事故。個(gè)人推測(cè),應(yīng)為氣閥間隙過(guò)大,造成的閥頭敲擊疲勞斷裂所致)。業(yè)界有氣閥間隙寧大勿小一說(shuō),個(gè)人覺得還是適當(dāng)為好。此外氣閥間隙過(guò)大也會(huì)造成閥的滯后開啟,影響換氣效果和燃燒。

(3)氣閥間隙過(guò)小的危害:會(huì)造成氣閥關(guān)閉不嚴(yán),致使燃?xì)獾箾_,污染氣道。壓縮壓力降低,燃燒不良等狀況。

(4)氣閥間隙必須定期檢查調(diào)整,間隙大小嚴(yán)格按照樣板調(diào)整。

(5)關(guān)于氣閥間隙,必須要提到氣閥機(jī)構(gòu)上的氣閥平衡橋這是絕大多數(shù)從業(yè)者容易忽視的一個(gè)部件。如氣閥機(jī)構(gòu)示意圖所示:每一個(gè)氣閥頂升機(jī)構(gòu)控制同時(shí)控制二個(gè)氣閥的啟閉,要想保持二個(gè)氣閥的同時(shí)啟閉,就必須借助氣閥平衡橋來(lái)實(shí)現(xiàn),平衡橋上面的調(diào)節(jié)螺絲就是用來(lái)調(diào)節(jié)同步啟閉時(shí)刻。那么問(wèn)題來(lái)了,一旦因?yàn)槠胶鈽蜴i緊螺絲松動(dòng),或氣閥重新研磨后(二個(gè)氣閥研磨的程度不一定相同)及磨損等其它原因,勢(shì)必會(huì)造成一端有間隙失衡。也就是說(shuō),二個(gè)氣閥不能保持同步,有間隙的一端會(huì)產(chǎn)生滯后性。除產(chǎn)生滯后性外,還會(huì)有等同于氣閥間隙過(guò)大的危害(落座敲擊劇烈,有閥頭斷裂的危險(xiǎn))。如何調(diào)節(jié)平衡橋,說(shuō)明書有簡(jiǎn)明闡述:先松開鎖緊螺絲,旋出調(diào)節(jié)螺絲,保證另一端落座。然后用手壓住落座端,在調(diào)節(jié)端用螺絲刀旋進(jìn)調(diào)節(jié)螺絲,直到有觸碰感,這樣就可保證二個(gè)氣閥的同步性。因此氣閥平衡橋是不容忽視的一個(gè)部件,同樣需定期檢查調(diào)節(jié),特別是吊缸檢修后。

7.燃油泄殘系統(tǒng)管理

最主要的是高壓油泵上有一根泄油管,該油管主要用于泄放經(jīng)高壓油泵柱塞泄漏的燃油(這些燃油平時(shí)也為柱塞提供潤(rùn)滑作用),運(yùn)行中該油管應(yīng)持續(xù)有微量燃油漏出。如果沒有有漏出,說(shuō)明通道堵塞或套筒下部密封令失效。而不能泄放的燃油,將沿高壓油泵下部空間混入滑油系統(tǒng),造成滑油的污染。同時(shí)也會(huì)加劇高壓油泵頂升機(jī)構(gòu)空間的積碳和油泥臟堵,造成高壓油泵故障,縮短其檢修期。這也是大多數(shù)管理者容易忽視的一個(gè)問(wèn)題。因此運(yùn)行中要經(jīng)常檢查高壓油泵泄殘管漏泄情況,情況不對(duì)應(yīng)擇機(jī)及時(shí)檢修。
 
三、結(jié)束語(yǔ)

做好輔機(jī)的管理工作,應(yīng)著重滑油凈化為主的中心思想,熟悉各部件機(jī)理。從上述的各個(gè)環(huán)節(jié)入手,抓住重點(diǎn)、注意細(xì)節(jié)、超前給設(shè)備的運(yùn)行創(chuàng)造良好的條件。方能做到得心應(yīng)手,隨時(shí)處于掌控之中。
以上是個(gè)人多年來(lái)對(duì)YANMAR 6EY18(A)L(W)柴油機(jī)管理工作的一些心得和體會(huì),僅供參考希望對(duì)廣大從業(yè)者有所幫助。

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