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朱小東1, 張 剛1, 趙 飛2, 溫文光3 [摘要]某200MW機組運行過程中,在帶大負荷階段出現(xiàn)發(fā)電機軸振異常升高、發(fā)電機氫氣純度低的故障。通過跟蹤對比發(fā)電機軸瓦振動的變化,制定了試驗方案并實施,在分析運行及試驗數(shù)據(jù)的基礎上,對發(fā)電機軸瓦振動大故障進行了診斷。診斷結(jié)果表明,發(fā)電機軸瓦振動大的原因為發(fā)電機轉(zhuǎn)子高負荷發(fā)生熱彎曲,氫氣純度低的原因為振動大導致密封瓦和軸頸損壞,氫氣受到密封油污染。根據(jù)診斷結(jié)果,結(jié)合現(xiàn)場實際運行情況,在7瓦滑環(huán)處加配重塊,進行現(xiàn)場高速動平衡,同時對6瓦軸頸進行修復,更換6、7號密封瓦。動平衡和檢修結(jié)果表明,發(fā)電機軸瓦振動得到了有效降低,氫氣純度恢復正常。 汽輪發(fā)電機組振動大,將直接影響到機組的安全運行[1]。某200 MW汽輪發(fā)電機組于2006年投產(chǎn),近年來機組運行中出現(xiàn)發(fā)電機6、7瓦振動異常升高的故障,振動頻率主要以50Hz工頻振動為主,6Y軸振幅值在107μm至145μm之間波動。伴隨著發(fā)電機軸振升高,出現(xiàn)了發(fā)電機6瓦處密封瓦損壞嚴重,發(fā)電機漏氫量急劇增加,嚴重威脅機組運行安全。通過跟蹤對比發(fā)電機軸瓦振動的變化,制定了相關試驗方案并實施,在分析運行及試驗數(shù)據(jù)的基礎上,對發(fā)電機軸瓦振動大故障進行了診斷,并進行了相應的處理,汽輪發(fā)電機軸系振動處于良好狀態(tài),發(fā)電機氫氣系統(tǒng)運行正常,對汽輪發(fā)電機組類似振動故障、氫氣系統(tǒng)故障的分析及處理具有借鑒意義。[汽機監(jiān)督] 1 汽輪發(fā)電機組簡介某200MW汽輪機為單軸、三缸雙排汽、中間再熱、間接空冷凝式汽輪機,型號為:NJK200-12.7MPa/535℃/535℃,由一個高壓缸、一個中壓缸、一個低壓缸組成。汽輪機高中壓缸為合缸結(jié)構(gòu),兩個低壓缸均為雙流反向布置并采用落地軸承座。汽輪發(fā)電機組軸系中除1號軸承采用可傾瓦式軸承,2號軸承為推力支持聯(lián)合橢圓軸承,其余均采用橢圓形軸承。 配套發(fā)電機型號為QFSN3-200-2型汽輪發(fā)電機,采用自并勵磁系統(tǒng)為發(fā)電機轉(zhuǎn)子繞組供勵磁電流。發(fā)電機采用定子繞組水內(nèi)冷,轉(zhuǎn)子繞組氫內(nèi)冷,定子鐵芯及其它部件氫氣表面冷卻的“水-氫-氫”冷卻方式。發(fā)電機內(nèi)部為密閉式循環(huán)通風結(jié)構(gòu),氫氣由發(fā)電機兩端的四角冷卻器進行冷卻。 該發(fā)電機采用雙流環(huán)密封油系統(tǒng),密封油系統(tǒng)由空側(cè)和氫側(cè)兩個各自獨立又互有聯(lián)系的的油路組成,空側(cè)和氫側(cè)密封油同時向發(fā)電機兩端的雙流環(huán)式密封瓦供油,空側(cè)和氫側(cè)密封油通過兩端的平衡閥保持油壓相等,空側(cè)密封油和氫氣通過主差壓閥維持兩者差壓穩(wěn)定。 汽輪機發(fā)電機組軸系各軸承支撐情況及連接如圖1所示。 2 振動及漏氫現(xiàn)象描述該機組在2015年大修之后,發(fā)電機6、7瓦振動升高,2016年5月發(fā)電機6、7瓦通頻振動情況見表1。由表1可以看出,機組在大負荷階段、勵磁電流較大的情況下,總會出現(xiàn)發(fā)電機6瓦振動增大、7瓦振動基本保持不變的現(xiàn)象,6X軸振熱變量達到51μm;負荷變化過程中,發(fā)電機6、7瓦軸振主要是1倍頻為主,并且相位比較穩(wěn)定;當機組負荷、勵磁電流降低之后,發(fā)電機6瓦振動也會隨之降低,振動狀態(tài)基本能夠回到之前的基本狀態(tài)。[汽機監(jiān)督] 伴隨著發(fā)電機6瓦振動變大,發(fā)電機氫氣純度下降,補氫量增加,具體現(xiàn)象如下:該機組氫氣純度維持在96%以上較為困難,每天補氫量100m3左右,計算漏氫量8.14m3/d,氫氣濕度偶爾有超標現(xiàn)象;汽端氫側(cè)、空側(cè)密封油平衡閥差壓表擺動較大,擺動范圍-100Pa-+100Pa;發(fā)電機存在進油現(xiàn)象,發(fā)電機底部排污管排油量達到500ml/d。 表1 發(fā)電機6、7瓦的通頻振動數(shù)據(jù) 3 發(fā)電機在線振動試驗圖1 汽輪發(fā)電機組軸系結(jié)構(gòu)圖 為了進一步分析發(fā)電機振動的原因及振動特性,2016年7月12日,對該機組進行了軸系振動試驗。試驗過程中,維持機組有功、氫氣溫度、氫氣壓力不變,通過調(diào)整發(fā)電機無功,改變轉(zhuǎn)子電流,收集軸系振動及發(fā)電機相關運行數(shù)據(jù)。試驗結(jié)果見表2、表3、表4。[汽機監(jiān)督] 試驗結(jié)果表明:當發(fā)電機勵磁電流增加,6瓦振動升高;當發(fā)電機勵磁電流降低,6瓦振動下降。發(fā)電機6瓦振動與勵磁電流具有明顯相關性。 由于氫氣溫度不具備試驗條件(氫溫達到了43℃,且冷卻水門已全開,無調(diào)整余地),現(xiàn)場未進行氫溫變化試驗。通過查看機組的歷史運行曲線,密封油溫度、定冷水溫度變化對軸系振動沒有明顯影響。[汽機監(jiān)督] 4 發(fā)電機振動故障診斷查看6瓦、7瓦軸振相位基本穩(wěn)定,現(xiàn)場軸瓦處未聽受阻,而其他轉(zhuǎn)子線圈膨脹正常,就會導致發(fā)電機轉(zhuǎn)子發(fā)生熱彎曲,即發(fā)電機轉(zhuǎn)子線圈不對稱膨脹引起熱不平衡 ,發(fā)電機軸瓦振動增大。這種故障引起振動與勵磁電流也有相關性,暫時不能排除。 表2 軸系振動試驗相關數(shù)據(jù)記錄 表3 試驗過程中發(fā)電機瓦振動情況 表4 試驗過程中發(fā)電機氫氣溫度情況 (3)發(fā)電機冷卻系統(tǒng)存在故障 從試驗結(jié)果來看,發(fā)電機內(nèi)部冷卻系統(tǒng)存在故障可能性較大。本發(fā)電機2、4、6、8風區(qū)為冷卻氫氣入口溫度,3、5、7、9風區(qū)為冷卻氫氣出口溫度。由表4看出,1風區(qū)溫度明顯偏高,經(jīng)熱工人員檢查為熱工測點故障;發(fā)電機各風區(qū)氫氣溫度分布不均,多個相鄰風區(qū)(4、5風區(qū)和6、7風區(qū))進、出口風溫沒有溫升。發(fā)電機轉(zhuǎn)子冷卻風道局部堵塞或者匝間絕緣移位會引起通風不暢,導致截面出現(xiàn)溫度不對稱,發(fā)電機轉(zhuǎn)子熱彎曲,振動增大[4-5]。 綜合以上分析,對機組發(fā)電機振動增大的故障診斷如下:本發(fā)電機熱敏性現(xiàn)象明顯,軸瓦振動跟隨機組有功正向變化,造成這種故障的原因主要為高負荷發(fā)電機轉(zhuǎn)子發(fā)生熱彎曲。發(fā)電機轉(zhuǎn)子熱彎曲的原因可能為:轉(zhuǎn)子冷卻不對稱、發(fā)電機內(nèi)摩擦效應。見異常摩擦聲音,查看上次6瓦、7瓦密封瓦更換記錄,安裝尺寸、間隙符合規(guī)程要求,可以排除油擋碰磨的可能。 2號機組啟動定速3000rpm時候,6X軸振107μm。隨著發(fā)電機負荷升高,6瓦振動不穩(wěn)定,呈現(xiàn)爬升狀態(tài)。200MW時候,6X軸振158μm,熱變量達到51μm。引起發(fā)電機熱敏性的影響因素很多,包括轉(zhuǎn)子冷卻不對稱、發(fā)電機轉(zhuǎn)子線圈匝間短路、發(fā)電機內(nèi)摩擦效應等[2-3]。 (1)發(fā)電機轉(zhuǎn)子線圈匝間短路 2號機組轉(zhuǎn)子線圈匝間短路監(jiān)測裝置未安裝,所以無法確認機組是否發(fā)生了匝間短路。但對比同廠同類型的3號機組運行情況,在相同有功,相同無功條件下,2號機組勵磁電流沒有明顯增大,不具備匝間短路的現(xiàn)象,所以可以排除此故障。 (2)發(fā)電機內(nèi)摩擦效應 如果發(fā)電機轉(zhuǎn)子槽楔裝配,間隔墊塊安裝工藝,護環(huán)、芯環(huán)裝配工藝不良,在勵磁電流增加的過程中,發(fā)電機轉(zhuǎn)子線圈受熱膨脹,會導致一部分轉(zhuǎn)子線圈膨脹.[汽機監(jiān)督] 5 氫氣純度低故障診斷針對發(fā)電機氫氣純度低的問題,現(xiàn)場開展如下檢查: (1)現(xiàn)場檢查發(fā)電機與壓縮空氣管路、二氧化碳管路已可靠隔離。 (2)現(xiàn)場檢查2號機組氫側(cè)密封油箱補油管路溫度較高,氫側(cè)密封油箱正常排油管路及氫側(cè)密封油快排管路溫度與環(huán)境溫度一致。 (3)嘗試將關閉2號機組氫側(cè)密封油箱補油閥之后,氫側(cè)密封油箱油位快速下降,證明密封油回油量少。 (4)現(xiàn)場檢查氫側(cè)密封油箱油位跟蹤良好,排除浮球故障可能。 (5)將氫側(cè)密封油快排閥開關多次,排除閥門有內(nèi)漏可能。 根據(jù)機組情況,結(jié)合現(xiàn)場檢查情況分析,發(fā)電機氫氣純度低的最有可能的原因為:由于發(fā)電機軸振大,發(fā)電機密封瓦損壞嚴重,發(fā)電機密封油串入發(fā)電機內(nèi)部,造成發(fā)電機內(nèi)部氫氣受到污染,純度下降。[汽機監(jiān)督] 6 故障處理由于現(xiàn)場并不具備發(fā)電機解體或返廠檢修的條件,而且機組軸系振動的幅值、相位情況基本穩(wěn)定,所以,在現(xiàn)場具備的條件下,以高速動平衡來補償發(fā)電機熱彎曲。 經(jīng)過動平衡計算,最終在發(fā)電機轉(zhuǎn)子末端7瓦滑環(huán)處燕尾槽加平衡重量757g∠234°。軸系動平衡前后振動情況見表5。機轉(zhuǎn)子軸頸部位進行了修復,啟動后發(fā)電機氫氣系統(tǒng)運行正常,氫氣純度合格。 7 結(jié)語(1)通過現(xiàn)場對發(fā)電機氫氣和密封油系統(tǒng)進行檢查,并開展發(fā)電機軸系在線振動試驗,查找到了本機組發(fā)電機氫氣純度低以及發(fā)電機軸振升高的原因。 (2)通過現(xiàn)場進行發(fā)電機轉(zhuǎn)子高速動平衡,發(fā)電機轉(zhuǎn)子的熱彎曲狀態(tài)得到改善,軸系振動處于良好狀態(tài),同時對6瓦軸頸進行修復,更換6、7號密封瓦,發(fā)電機氫氣純度恢復正常,達到預期的效果。[汽機監(jiān)督] 表5 發(fā)電機轉(zhuǎn)子動平衡前、后振動對比 從動平衡的結(jié)果來看,發(fā)電機軸振得到了有效降低,各瓦振動值在優(yōu)秀范圍以內(nèi)。同時,在機組停運期間,對損壞的發(fā)電機密封瓦進行了更換,對磨損的發(fā)電 |
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