|
摘要:漢鋼1080高爐實施大富氧操作,通過合理的冶煉參數(shù)匹配調(diào)整維持了爐況的穩(wěn)定和順行,嚴(yán)格的操作、生產(chǎn)及設(shè)備管理為大富氧操作創(chuàng)造了穩(wěn)定的外圍保障,使大富氧操作取得了增產(chǎn)節(jié)焦的理想效果。 關(guān)鍵詞:富氧;參數(shù);調(diào)整;系統(tǒng);管理;增產(chǎn) 1前言 漢鋼公司兩組制氧機(jī),氧氣生產(chǎn)能力為分別為19500m3/h、28500m3/h共48000m3/h,除滿足煉鋼及其它用戶外,還有23000m3/h左右的氧氣富余,可全部供給高爐富氧,高爐如果不提高富氧率,必將導(dǎo)致氧氣排空,造成能源浪費(fèi)使鋼成本升高,同時也是在新形勢下提高產(chǎn)量和噴煤量以提升綜合經(jīng)濟(jì)效益的重要措施。 2使用大富氧的可行性分析 (1)現(xiàn)富氧率僅為2.0%,全部用完公司分配的富余氧氣富氧率才達(dá)到4.06%,與理論高爐富氧率上限7%還有3.94%的潛力空間。 (2)高爐采用的是鼓風(fēng)機(jī)后加入的富氧方式,富氧輸送管道設(shè)計能力為11000m3/h,完全能夠滿足大富氧要求。 (3)高爐爐型合理,爐況順行,具備提高冶強(qiáng)的條件。 (4)上料系統(tǒng)設(shè)計能力能夠滿足提高冶強(qiáng)后的上料需求。 3大富氧操作 3.1參數(shù)調(diào)整 原則是T理2250_2280°C,料速7批/h來匹配其他參數(shù)。根據(jù)經(jīng)驗,富氧1%送風(fēng)面積縮小1-4%,以獲取合理的初始煤氣分布,利用檢修機(jī)會逐步將5#、8#及18#風(fēng)口由直徑120調(diào)整為直徑115,送風(fēng)面積由0.2187m2縮至0.2150m2,縮幅1.29%。 第一階段,將富氧率由2.0%提高到2.91%冶煉參數(shù)的匹配調(diào)整過程,表1。 參數(shù)調(diào)整后,料速加快,間斷的出現(xiàn)8批/h,連續(xù)兩小時15批,為保證每小時綜合負(fù)荷穩(wěn)定促進(jìn)爐溫穩(wěn)定,擴(kuò)礦批由35t/批至37.5t/批,使每小時料速穩(wěn)定,爐頂溫度由179.64°C下降至128.11C,系統(tǒng)水溫差由2°C升高到3.2°C,爐身各點(diǎn)溫度有所升高,東北方向個別溫度上升較快,此區(qū)有爐殼發(fā)紅現(xiàn)象,被迫架外噴水強(qiáng)制冷卻,隨即將布料矩陣由 第二階段,將富氧率由2.91%提高到3.39%冶煉參數(shù)的匹配調(diào)整過程,表2。 參數(shù)運(yùn)行后,根據(jù)料速擴(kuò)礦批由37,5/批至38.5/批。這次調(diào)整系統(tǒng)水溫差及爐殼各點(diǎn)溫度基本穩(wěn)定。 3.2大富氧日常高爐操作 3.2.1送風(fēng)制度 (1)定風(fēng)量操作,風(fēng)量上升或委縮要分清原因,及時調(diào)劑。 (2)定煤量操作,只要料速穩(wěn)定14批/2h,煤量不作為爐溫調(diào)劑手段,因爐溫原因引起料速波動用氧氣校正料速。 (3)控制合理的T理,因爐況波動調(diào)整冶煉參數(shù)時,富氧量、噴煤量及風(fēng)溫做好匹配,將T理控制在要求的范圍內(nèi)。 (4)風(fēng)速達(dá)不到要求時,上部應(yīng)及時縮小礦批同時進(jìn)一步調(diào)整布料矩陣疏松中心氣流。 3。2.2裝料制度 (1)嚴(yán)禁低料線作業(yè) a低料線是由于上料系統(tǒng)故障引起的,果斷減風(fēng)減控制冶強(qiáng),爭取在最短時間內(nèi)趕上料線,同時減礦補(bǔ)熱。如果故障處理需時間長(>2小時),應(yīng)果斷休風(fēng),防止料線虧得過深。 b如果由于爐前出鐵引起的,可適當(dāng)控制氧氣,盡快趕上料線并加焦補(bǔ)熱。 (2)無論什么原因引起料速達(dá)不到7批/h的,都應(yīng)該縮小礦批保證料速穩(wěn)定。 (3)雨天焦炭水分增大,應(yīng)勤觀察布料圈數(shù),在未做人為調(diào)整時,布料圈數(shù)減少,應(yīng)及時補(bǔ)加水份焦確保布料圈數(shù)達(dá)到布料矩陣要求的圈數(shù)。 (4)布料矩陣一般不做日常調(diào)劑手段,確需調(diào)劑氣流分布和校正爐型時應(yīng)經(jīng)廠長許可方可動作。 (5)抓好槽下清篩和振篩流量控制。槽下清篩一次/2h,振料速度原則是能滿足供料速度,運(yùn)用公式批重X料速(批/h)/3600/工作振篩個數(shù)來計算,以提高篩分效果。 3.2.3熱制度 大富氧高冶強(qiáng)條件下爐溫控制原則:[si]0.25-0.35%,嚴(yán)禁[si]低于0.22%,牢固樹立爐溫下限意識。爐溫趨勢判斷超前調(diào)劑,降低硅偏差。爐溫異常時,采取過量調(diào)劑手段,盡快扭轉(zhuǎn)爐溫至正常水平。 (1)【Si】>0.5%時,分析原因為料慢所致,果斷按每批料噴煤量計算減煤量,同時增加富氧量。煤量低于20t/h時,減風(fēng)溫50-100C(按T理<2280°C計算減風(fēng)溫幅度),待料速呈恢復(fù)加快趨勢開始按綜合負(fù)荷恢復(fù)煤量及風(fēng)溫。 (2)爐溫【Si】<0.2時,果斷減風(fēng),適當(dāng)控制富氧(按T理2280°C來控制富氧量)。 (3)分析原因是原燃料質(zhì)量所致,降低綜合負(fù)荷,噴煤量達(dá)到規(guī)定上限時酌情減輕焦炭負(fù)荷。 3.2.4造渣制度:保證爐渣的熱穩(wěn)定性,化學(xué)穩(wěn)定性及良好的流動性。 (1)適當(dāng)提高R2保持在1.15-1.20。燒結(jié)礦堿度波動經(jīng)配料計算酸性料配比調(diào)整量小于或等于1.0%時不做調(diào)劑,以促進(jìn)爐渣堿度的穩(wěn)定。 (2)爐渣表面上有明顯的黑點(diǎn),爐渣流動性有惡化趨勢時,及時增加富氧或減少噴煤量以減少未燃煤粉并強(qiáng)化焦炭篩分減少焦末入爐分。 (3)MgO/Al2O3控制在0.55,當(dāng)Al2〇3含量高于13.5%時應(yīng)調(diào)整配料。 3.2.5異常爐況的操作 (1)壓量關(guān)系不適應(yīng)時先減氧不少于2000m3/h,若沒好轉(zhuǎn)跡象,應(yīng)立即停氧或減風(fēng)控制。 (2)爐況不順,特別連續(xù)崩料或懸料時,要第一時間停煤停氧,并相應(yīng)減輕焦炭負(fù)荷,幅度要比低富氧或全焦冶煉高2-3%。 (3)爐溫過高失常,加氧不少于1000m3/h,T理過高退風(fēng)溫,加快料速,使?fàn)t溫盡快恢復(fù)到正常水平;爐溫過低失常,減氧控制料速,減氧量必須控制T理在要求區(qū)間的上限,確需進(jìn)一步控制料速提爐溫時應(yīng)一次性減風(fēng)到位。 4大富氧操作應(yīng)系統(tǒng)思考和平衡處理的問題 (1)料速加快后爐頂溫度降低不能威脅布袋除塵系統(tǒng)正常工作。 a擴(kuò)大礦批以嚴(yán)格控制料速在要求范圍內(nèi)。 b由于外圍原因引起的低料線必須減氧或減風(fēng)控制。 C提高全風(fēng)水平和保持全風(fēng)操作,控制料速時先減氧后減風(fēng)。 d適當(dāng)開放中心氣流并同時照顧邊緣,促進(jìn)倒V型軟融帶形成。 (2)大富氧T理升高,富氧率1%提高T理41°C,應(yīng)嚴(yán)格控制T理上限,保持爐況順行。 a增加噴煤量,富氧率提高1%噴煤量增加13-23kg/t。 b在停煤或處理異常爐況減停煤時,果斷減風(fēng)溫。 c在風(fēng)量低于全風(fēng)量的50%的慢風(fēng)情況下,適當(dāng)控制風(fēng)溫。 (3)富氧增大,煤氣熱值升高,富氧1%發(fā)熱量提高3.4%m,風(fēng)溫供應(yīng)能力增強(qiáng),創(chuàng)造好條件,提高和穩(wěn)定風(fēng)溫使用水平。 (4)大富氧冶強(qiáng)提高,各系統(tǒng)的負(fù)荷加大,建立新的生產(chǎn)平衡,供料系統(tǒng)、渣鐵處理系統(tǒng)等各工序密切銜接和配合,保證生產(chǎn)平衡有序。加強(qiáng)在線設(shè)備點(diǎn)檢和維護(hù)保養(yǎng),做好總點(diǎn)檢,科學(xué)備件及其存放,做到預(yù)知維修(定檢定修),為平穩(wěn)生產(chǎn)提供保障。 (6)大富氧使?fàn)t缸、爐腹部位冷卻設(shè)備水溫差生高,爐身水溫差降低,重新調(diào)整高爐本體各部位冷卻水量分配,同時高度重視冷卻壁水差和爐殼溫度的監(jiān)測。 (7)大富氧噴煤后,料柱透氣性差化,全壓差升高 a系統(tǒng)條件允許時提高頂壓維持原壓差。 b料柱自重增加且原燃料條件尚好時允許適當(dāng)提高全壓差。 5大富氧冶煉效果分析及思考 5.1大富氧冶煉效果分析,表3及圖1。 (1)對產(chǎn)量的影響 富氧前后如果風(fēng)量不變,在焦比一定的條件下,每提高鼓風(fēng)含氧1%可增產(chǎn)4.76%,這是理論值,實際生產(chǎn)中由于影響因素很多,很難達(dá)到,且隨富氧率提高,增產(chǎn)率遞減。該高爐實際提高1%富氧率增產(chǎn)3.98%(剔除休減風(fēng)和原燃料質(zhì)量波動影響),效果顯著。 (2)對燃料比的影響 從圖一可以看出,2014年4、12月份及2015年4月份隨富氧率提高燃料比呈下降趨勢,主要原因是在提高富氧率的同時,為保證爐頂溫度不低于控制下限相應(yīng)還增加了入爐風(fēng)量,風(fēng)溫帶入爐內(nèi)熱量相對增加,煤比提高使礦焦比增加,煤氣利用率提高,同時富氧率提高煤粉置換比即燃燒率提高,均有利于燃料比降低。2014年10份富氧率提高燃料比反而升高,主要是由于檢修休風(fēng)所致。 (3)對高爐長壽的影響 a料速加快,加大了對爐墻和冷卻壁的摩擦、沖刷和侵蝕等破壞作用。 b溫度場發(fā)生變化,高溫區(qū)下移,使?fàn)t腹及以下部位熱負(fù)荷及工作負(fù)荷加大,而上部在豎直方向上由于溫度變化梯度增大,在原燃料質(zhì)量惡化或爐況失常時可能造成爐墻粘結(jié)。 2015年2月10日高爐停爐噴涂時發(fā)現(xiàn),爐身下部有2塊冷卻壁管壁破損,爐腰以下部位局部侵蝕比較嚴(yán)重 5.2對大富氧冶煉的辯證認(rèn)識和思考 (1)增產(chǎn)效果顯著,在氧氣富余情況下,為深挖內(nèi)潛充分釋放產(chǎn)能、避免浪費(fèi)降本增效的重要手段。 (2)對燃料比的影響,有利和不利因素共存,富氧率的上限應(yīng)根據(jù)原燃料條件、T理、爐頂溫度和最佳經(jīng)濟(jì)煤比來確定。最佳經(jīng)濟(jì)煤比即充分考慮了煤焦差價(包括煤粉加工費(fèi)用)、置換比即燃燒率(除塵灰量無明顯增加,其含碳量在20%以下,液態(tài)爐渣渣面無黑點(diǎn)且流動性良好)和爐況順行程度后確定的合理煤比. (3)對高爐長壽有一定影響,在大富氧時高爐操作上要采取配套措施力爭把影響降到最低。 6結(jié)語 (1)大富氧操作要做好各冶煉參數(shù)的匹配,強(qiáng)化爐缸、爐腹部位冷卻設(shè)備水溫差和爐殼溫度監(jiān)測,實時關(guān)注,勤于分析,及時調(diào)劑,以維持相對穩(wěn)定的操作爐型,保持爐況穩(wěn)定順行和促進(jìn)高爐長壽。 (2)富氧率提高在冶強(qiáng)不變情況下對增產(chǎn)節(jié)焦效果顯著,同時也要結(jié)合燃料比變化、高爐爐齡、制氧成本等綜合經(jīng)濟(jì)效益及爐頂煤氣溫度等系統(tǒng)考慮來決定合理的富氧率。 (3)大富氧冶煉時各系統(tǒng)特別是供料系統(tǒng)、渣鐵處理系統(tǒng)工作負(fù)荷增大,要強(qiáng)化設(shè)備管理和生產(chǎn)組織協(xié)調(diào),動態(tài)平衡,保持安全有序生產(chǎn)。 參考文獻(xiàn) [1]周傳典,高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊,北京,冶金工業(yè)出版社,2005.368。 [2]周傳典,高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊,北京,冶金工業(yè)出版社,2005.390。 [3]張殿有,高爐冶煉操作技術(shù)(第二版),北京,冶金工業(yè)出版社,2010.106。 |
|
|