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問(wèn)題一: 問(wèn)題二: 問(wèn)題三: 1.在生產(chǎn)過(guò)程中,常常發(fā)現(xiàn)二次帶壓噴淋水壓力不足,導(dǎo)致原料清洗不徹底。而且進(jìn)入傳送帶上的綠皮果,過(guò)熟果以及大量的果苗沒(méi)人揀選處理。目前,生產(chǎn)部沒(méi)有設(shè)置揀選這個(gè)崗位,導(dǎo)致不好的原料進(jìn)入生產(chǎn)線(xiàn),對(duì)產(chǎn)品顏色,風(fēng)味造成一定影響。 2.最近,公司雇傭臨工對(duì)部分原料進(jìn)行削皮??稍谙髌がF(xiàn)場(chǎng),常常發(fā)現(xiàn)削皮工只揀大的菠蘿進(jìn)行削皮,而導(dǎo)致一些小綠皮果,過(guò)熟果無(wú)人揀選削皮,而稱(chēng)重負(fù)責(zé)人對(duì)削皮臨工行為也不進(jìn)行制止,削皮工作大打折扣,發(fā)揮不到很好的作用。 問(wèn)題四: 車(chē)間不銹鋼管道以及電纜線(xiàn)橋架都從無(wú)菌灌裝間內(nèi)經(jīng)過(guò),使得無(wú)菌灌裝間與車(chē)間大環(huán)境和壓榨車(chē)間都有連通,造成無(wú)菌灌裝間空氣受污染嚴(yán)重,空氣質(zhì)量差。針對(duì)此情況,建議領(lǐng)導(dǎo)在今年的技改過(guò)程中考慮此處不銹鋼管道以及電纜線(xiàn)網(wǎng)的合理布局,而當(dāng)前只能要求操作工在生產(chǎn)過(guò)程中加強(qiáng)車(chē)間大環(huán)境的消毒以及無(wú)菌灌裝間的消毒工作,從而確保成品微生物的合格。 問(wèn)題五: 在包裝清汁成品過(guò)程中,由于是大口無(wú)菌袋,操作工使用軟管進(jìn)行灌裝,灌滿(mǎn)一桶時(shí),將軟管移動(dòng)至下一桶時(shí),總會(huì)有果汁滴落在無(wú)菌袋口,臨工在打包時(shí),未將果汁先處理就用酒精噴灑無(wú)菌袋口周?chē)缓笥媒佑|桶蓋,桶圈,打包工具的手拿起毛巾直接擦拭無(wú)菌袋口周?chē)?,打包質(zhì)量差。灌裝操作工明知打包不正確也不予以糾正. 正確的打包過(guò)程應(yīng)該是:先對(duì)手消毒-----用第一條干凈的濕毛巾將無(wú)菌袋口周?chē)粮蓛?SPAN lang=EN-US>-----再用酒精噴灑無(wú)菌袋口周?chē)?SPAN lang=EN-US>-----用第二條干凈的毛巾對(duì)無(wú)菌袋口周?chē)M(jìn)行消毒-----上桶蓋下線(xiàn)。 問(wèn)題六: 問(wèn)題七: 問(wèn)題八: 近期,化驗(yàn)室連續(xù)多次檢測(cè)清汁罐內(nèi)清汁濁度高而導(dǎo)致吸附,濃縮濁度高,使成品濁度控制不受控(而超濾工序清汁指標(biāo)未測(cè)異常)。追溯其原因,主要是由于超濾和蒸發(fā)器兩設(shè)備工藝不平衡。超濾通量一般在12m3/h,而蒸發(fā)器流量?jī)H為4.5 m3/h,兩臺(tái)設(shè)備流量差為8 m3/h,故在超濾、蒸發(fā)器同時(shí)開(kāi)啟的情況下,始終有8m3的清汁一直在清汁罐內(nèi)滯留。而這些料放置時(shí)間較長(zhǎng)時(shí),就會(huì)出現(xiàn)發(fā)酵現(xiàn)象,導(dǎo)致在線(xiàn)指標(biāo)控制不合格。所以,就目前蒸發(fā)器生產(chǎn)能力的實(shí)際情況,超濾操作工應(yīng)控制好清汁罐液位在1.5米以下,盡可能減少清汁在清汁罐內(nèi)不循環(huán)流動(dòng),而將超濾多余物料在循環(huán)罐內(nèi)循環(huán)流動(dòng),確保成品質(zhì)量。 2014.06.05
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