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污水處理200問

 chaishaobo 2010-06-12
1.問:CAST工藝,污泥脫水后的混合液直接排入進水泵房,導致進水COD,SS偏高,并影響選擇池的反硝化反應(因為前段爆氣沉砂池已經(jīng)降解了部分C源),應該如何解決?
答:這是一個目前污水處理廠普遍被忽視的問題,即污泥脫水后的濾液回流至生化池后對生化處理的影響問題。由于污泥脫水前要加調質藥劑,如PAC和PAM,有些藥劑有一定的毒性,污泥脫水時可隨濾液回流至生化反應池。處理這些濾液在技術上沒問題,只是成本問題,如果選用合適的污泥調質藥劑,并控制好加藥量以及脫水機的進泥量等,對前面的生化處理就不會造成大的影響。還是強調的是,污泥脫水效果取決于污泥處理工序的全過程管理,包括污泥濃縮池的管理。
2.問:“污泥泥齡”是怎樣確定的?如何來控制?究竟是用排泥量確定它,還是用其它來確定排泥量?
答:泥齡、F/M、等與其說是運行的控制參數(shù),不如說是設計方面的參數(shù),在工藝控制中的只是參考參數(shù)。實際運行中排泥量通常是根據(jù)MLSS值加上經(jīng)驗來控制的,在SVI相對穩(wěn)定的情況下,也可用SV30來參考。
3.問:本廠用的是卡羅塞爾氧化溝工藝。有時裝置的出水氨氮比進水還高,進水TP2.5mg/L 左右,出水只有0.2左右,曝氣機3臺滿負荷運行。一直查不出什么原因,這是怎么回事?,
答:只能根據(jù)你提供的情況來初步分析, 可能是污水含氮有機物較多,反應時間不夠,有機氮的氨化速率大于氨氮的硝化速率,此外,也可能是磷不夠,影響氨氮通過同化途徑去除的效果。
4.問:在運行過程中,氧化溝表面有一層厚厚的污泥堆積,粒徑約1mm左右的污泥顆粒泛黃色,時常會造成二沉池大量飄泥,污泥返白,有絮體隨出水一同流出,SV30迅速下降,處理效果喪失,堆積污泥減薄消除。周而復始,請問其成因和控制措施。
答: 說明污泥已失去活性,使ESS增加。有二種可能:一是污泥自身氧化;二是污泥中毒。從你所描述的現(xiàn)象看,前者的可能性大,可測定一下比耗氧速率,即內源耗氧速率與基質耗氧速率之比來確定,針對性采取措施。
5.問:AB法A段如何控制?是從一沉池以等同的流量給A段連續(xù)回流嗎?SV30應控制在多少?是5%-10%嗎?
答:A段的回流比應該大一些,但也不能使污泥在一沉池的停留時間太短,雖然A段主要是吸附為主,但也有一定的生物降解作用的,生物降解大多在沉淀池內進行,只有將吸附在污泥表面的有機物降解,才能恢復吸附能力。應該用MLSS來控制,在污泥沉降性能穩(wěn)定時也可用SV30,要根據(jù)實際情況定,沉降比5%-10%太低。
6.問: 如果一家污水廠運行一兩年處理效果沒達到較佳狀態(tài),那是不是應該考慮重新培菌(換泥)?換泥跟開始時的培菌有什么不一樣呢?
答:不用換!如果運行條件不變,換了也會一樣的,即使你用優(yōu)勢菌種投加也沒用,只能維持一段時間,重要的是控制好運行條件,如果是設計上的的問題要及時整改。
7.問:我調試的是工業(yè)廢水。工藝為水解+厭氧+好氧池1+好氧池2+沉淀。由于安裝問題,曝氣池布氣不均勻(圓形曝氣頭曝氣),每個曝氣器處,均有一個類似噴泉上下翻滾(直徑1m左右),曝氣不均,對處理效果有多大影響?還發(fā)現(xiàn)曝氣區(qū)填料掛膜較少,鏡檢有大的后生動物,沒有發(fā)現(xiàn)其它生物,填料生物膜表面為淡黃色,曝氣區(qū)外的生物膜厚達3cm,能給我解示一下嗎?
答:你所說的情況不能說是曝氣不均,是正?,F(xiàn)象。還有你說生物膜不多,不知是多少?如生物膜把填料基本覆蓋就很好了,至于說曝氣區(qū)外的生物膜厚達3cm就是嚴重結球了,要采取措施,如用大氣量沖刷和厭氧脫膜等措施。
8.問:請問有關接觸氧化池的下例問題。
(1)接觸氧化池在放空時,填料上污泥能存活多少時間?
(2)當接觸氧化池處理能力下降時,要不要投加營養(yǎng) ?
(3)對于泡沫,加煤油消泡你認為有效嗎,若有效通常要加多少?
答:三個問題回答如下:
(1)接觸氧化池放空后并不是生物膜污泥能存活多長的問題,而是要避免軟性填料曬干而板結,板結后再浸放水中就很難再伸展開,要防止這樣的情況出現(xiàn);
(2)接觸氧化池處理能力的下降應從多因素考慮,其中生物膜的厚度控制很重要,膜太厚會嚴重影響處理能力,還要注意池放空時只能緩緩放,否則掛有大量生物膜的軟性填料架會倒塌或變形;
(3)化學性泡沫用水噴淋較有效(不能直接用水沖),我不贊同用煤油之類的方法消泡。
9.問:本廠近一周的進水、出水及生化池各數(shù)據(jù)平均如下:進水: BOD:253 COD:810 PH:7.9 SS :286 色度 :32 倍
氨氮:28 總氮:64 總磷:6.0 出水: BOD:4.8 COD: 74 PH: 8.1 SS : 12 色度: 8 倍氨氮:7.6 總氮:22.8 總磷:1.02 生化池:MLSS:4200 MLVSS:2340 SV % :47.2
污泥指數(shù):118.9 泥齡是35天
采用的是改良型活性污泥法處理工藝,目前的進水大約只有2.5萬噸/天(設計是5萬噸),80%以上是工業(yè)廢水,另有少量高濃度的垃圾滲濾液。工藝流程是曝氣沉砂池-后生化池-后二沉池,沒有設置接觸池與水解池。生化池是鼓風機供氣,深水轉碟曝氣,連續(xù)進水時溶解氧達不到 1 mg/L,停止進水后溶解氧緩慢上升至4-5mg/L左右。進水的嚴重超標及構筑物的缺陷,導致了生化池的負荷很高,且污泥濃縮池很小(180立方),有相當部分剩余污泥重回到進水泵房去。 現(xiàn)在碰到的問題是: (1)二沉池在進水后經(jīng)常發(fā)現(xiàn)有活性污泥懸浮顆粒,是靜沉時間不足還是難以沉淀? (2)三個二沉池均發(fā)現(xiàn)聚集的紅蟲(水蚤),水蚤好像是處理水質好的表現(xiàn),是不是因為污泥濃度高導致大量繁殖?(3)二沉池有時發(fā)現(xiàn)有薄薄的一層飄泥,是不是污泥的沉降性能很差,生化池曝氣不足?還是污泥回流不及時?(4)二沉池三角堰板上容易青苔或是藻類滋生,有什么方法克服? (5)我認為污泥已老化嚴重,要將MLSS控低為3000-3500之間或更低些,增加剩余污泥排放量,降低泥齡,這樣生化池的耐沖擊會不會下降?出水水質會不會上揚?
答:污泥是有些老化,但不算很嚴重, 泥齡已達35天,按此推算,污泥負荷不到0.03??刂颇壳拔勰酀舛鹊?/3就足夠了,應該逐漸減少污泥濃度,水蚤對出水沒影響,分析取樣時不要取到水蚤。還要注意沉淀池泥層控制,二沉池三角堰板上青苔和藻類只能人工清除。
10.問:我們是石油化工廢水兩級生化處理,一級是圓形完全混合式曝氣池,二級是推流曝氣池,一級DO 0.2mg/L,二級DO 5.0mg/L。這段時間一級生化進水PH 8.0,出水6.5,二級生化后PH 5.78,超出指標6-9的范圍,這是怎么回事?
答:一級DO低很正常,因為污泥負荷高,一級pH下降的原因可能是負荷太高發(fā)生酸化,二級出水pH下降可能是硝化反應消耗堿度造成的。因為你介紹得太簡單,我也只能簡單分析和推斷。
11.問:氨氮的去除,除了要有充足的碳原和足夠長的污泥齡和保證足夠的回流,回流是回流好氧池出水還是二沉池底部回流?我現(xiàn)在調試氨綸廢水,原來設計回流好氧池出水,可實際上是,若回流量達一倍時,就不能保證前邊缺氧池的厭氧環(huán)境,我?guī)煾嫡f好氧池溶解氧控制在1mg/L左右會好些,這樣說是否對?
答:根據(jù)你介紹的應該是前置反硝化,需回流好氧池的出水和二沉池污泥。你說若回流量達一倍時,就不能保證前邊的缺氧池的厭氧環(huán)境的話不妥,缺氧區(qū)不等于厭氧,DO小于0.5mg/L就可。你師傅說好氧池溶解氧控制在1mg/L左右也是有道理的,這樣可防止缺氧區(qū)DO大于0.5mg/L。 如果好氧區(qū)DO在1左右,出水回流量在一倍時,缺氧區(qū)DO仍大于0.5mg/L時,不能再降低好氧區(qū)的溶解氧,也不要隨意減少出水回流量(進入缺氧區(qū)的硝酸氮會少),此時可在不影響二沉池泥水分離效果的前提下,減少二沉池出泥量,將池內污泥層升高,使污泥在二沉池內的停留時間增加,使之處于缺陷氧或無氧狀態(tài),這樣也有利于避免缺氧區(qū)DO上升。二沉池出泥量減少不會影響回流至反應池的污泥量,因為在二沉池內泥層升高的情況下,污泥在泥層中的濃縮時間長了,這種情況下出泥量減少了但出泥的濃度提高了。 如果是接觸氧化工藝,出水要回流,污泥就不回流了。我不贊成用前置反硝化。因為出水回流的能耗大,回流量大要求反應池容積也大。關于去除硝化菌的說法不妥,但明白你的意思。
12.問:(1)最近車間試車,造成進水很不正常。昨天COD有6000,而設計只有600。應該采取那些措施,使出水盡快恢復正常? (2)最近空壓機房的風壓有8公斤,而又沒裝減壓閥,他們解釋曝氣管的流量閥一樣可控制壓力。請問一下,是不是風壓過高造成的曝氣不均?
答:進水COD大于設計值的十倍是無法達標的,應增加供氧量,減少排泥量或不排泥,目的就是控制好污泥負荷和供氧量。但要注意:減少排泥量或不排泥是暫時的,當經(jīng)過一個反應時斷后(至少半天)就應該加大排泥量。上述措施的目的是先讓污泥與高濃度污水混合、吸附,經(jīng)過一段時間后,部分有機物降解,但仍有大部分有機物吸附在污泥上,讓其隨污泥而排出系統(tǒng),這樣可使系統(tǒng)盡快恢復正常,因為這樣高濃度的廢水一般不會特續(xù)很長時間的。風壓達8公斤是肯定不行的。
13.問:活性污泥法處理魚類加工廢水,生化部分分三個格池串聯(lián)進行,現(xiàn)在第二、第三生化池出現(xiàn)了大量的泡沫,而第一生化池中沒有泡沫;起初以為是洗滌劑泡沫,但是最近在洗滌劑高峰時,將水外排,已經(jīng)有四五天了,依舊沒有好轉而且有增多的跡象,這是什么原因,怎么解決?
答:可能是若卡氏菌引起的生物泡沫,在進水含油脂、負荷低的后段易繁殖。這類泡沫很難用水噴淋消除,只能人工清除或讓部分原水直接超越至后面生化池,可在一定程度上壓抑若卡氏菌繁殖。
14.問:老裝置改造用來處理氨氮廢水。采用水解+厭氧+兩級好氧(接觸氧化工藝)。污水回流到水解池,污泥回流到厭氧池(缺氧池),如果加大回流,水解池污泥流失很快(水解池由

黑變清),并且后面的厭氧池溶解氧可達0.7。為此嘗試沉淀池底部回流(通過放空管回流),由于回流量限制,氨氮的去除率不理想。請問:前置反硝化工藝,通常是回流的是好氧池出水還是沉淀池出水?
答:應該是二級好氧池的出水回流至缺氧區(qū),而不是回流至水解池和厭氧池。可能是你沒完全介紹清楚,總感覺這工藝有問題,水解池就是酸化池,主要是通過水解酸化提高廢水的可生化性,應該先了解一下硝化效果是否好,再考慮反硝化問題,還有你說的沉淀池是否是最后的沉淀池(沉淀好氧池脫落的生物膜用)?厭氧池后是否有沉淀池?我感覺除了設計問題,還有運行管理問題。
15.問:現(xiàn)在用SBR工藝處理醫(yī)院污水,目前已經(jīng)投放生活污水和回流污泥(經(jīng)過帶式污泥機出來的污泥1000斤),在鼓風的時候就在十分鐘左右出現(xiàn)大量的白泡沫,水量大概有120立方,是不是進水量大和濃度高呢?下步工作需要什么準備?微生物怎樣培養(yǎng)得更好? 如何去控制鼓風時間?出現(xiàn)這樣的問題如何去解決?
答: 如用脫水污泥作污泥培養(yǎng)接種用,投加量至少要有效池容的3%,還有營養(yǎng)方面的要求,接種污泥投加量太少了,至于出現(xiàn)泡沫很正常的,污泥形成后會大大減少或消失的。后面的問題是具體的運行控制問題,這里不展開介紹了。
16.問:我們廠采用厭氧-水解-一級好氧接觸氧化-二級好氧接觸氧化工藝。進水COD在1000mg/L以下;進水氨氮50mg/L;BOD5/COD在0.35以上。出水氨氮無法達標,如何解決?
答:你們的工藝應改變,這樣是無法達標的,進水氨氮50mg/L(總氮還要高),BOD5/COD在0.35以上就不必水解酸化,COD在1000mg/L以下也不必用厭氧,可將厭氧池和水解池都改成好氧池(接觸氧化),反硝化池不必另設,只要將目前的第一級好氧接觸氧化池的溶解氧控制在0.5以下就可(是假設水解池和厭氧池都改成好氧池的情況下),因為還不了解各方面的具體情況,只是初步的想法。
17.問:為什么你說“BOD5/COD在0.35以上就不必水解酸化”?
答: 因為這樣的B/C比的污水可生化性還可以,污水中不可生化物質在此比值下不算很高,大部分可以被活性污泥吸附而通過剩余污泥排放而去除并使出水達標。還要說明的是所謂不可生化的有機物,其中一部分還是可以降解的,只是生化過程需較長。 我說不必酸化并不是酸化效果不好,而是從投資、占地等經(jīng)濟角度考慮。
18.問:CAST工藝處理城市污水,BOD在80左右,MLSS在4000mg/L左右,目前DO在反應時控制在1.0~3.0,有時DO會超過3.0。 現(xiàn)在污泥灰份較高,在恢復時應具體注意那些方面,大致控制參數(shù)是多少?以上的參數(shù)有什么不妥?
答:根據(jù)所介紹的情況,可能是污泥負荷過低引起污泥老化,應該增加排泥量,減少至選擇池的回流量,減少曝氣時間。
19.問:廢水硫化物高若用濕式氧化法,要是生成硫酸怎么辦?這樣對管壁有腐蝕作用,可能造成管壁塌陷,是否讓硫化物沉淀較好?
答:不存在你說的問題。用濕式氧化法硫化物被氧化成硫酸鹽,當然也會有一部分未完全氧化的硫代硫酸鹽。
20.問:所加的干污泥量與什么有直接的關系,初次培養(yǎng)應該加多少?
答:接種培養(yǎng)法要多少泥只能是大概的范圍,關鍵還是要經(jīng)驗,否則接種的泥最多也沒用。

 

91.問:最近SBR池里氨氮隨著反應時間的增長而慢慢地上升(出水在13--15)。進水氨氮不高(一般在5--11之間)。是不是污泥有問題?(前一段時間加過氯化氨,但效果不明顯,好久沒加了)
答:反應時間不夠使硝化不完全,加氯也會抑制硝化菌的繁殖。
92.問:我廠暴氣池及二沉池出現(xiàn)許多紅色小蟲,(應該是魚蟲),該蟲身體發(fā)紅,肉眼可見,活潑好動。介紹一下其生活習性及有什么指示作用?
答:對!這種蟲也稱魚蟲,是水質良好的標志。
93.問:我們污水處理廠的進水水質比較好,COD,氨氮,總磷快達到排放標準了,但是經(jīng)過A2O工藝處理,結果卻高了很多,三項指標都高了,如果不開動機器,也會高起來,這是什么原因?該如何處理?
答:先將缺氧池和厭氧池停運,好氧池DO控制好,出水不回流直接排放。
94.問:我們處理的是食品廠的廢水,包括薯片糖果和彭化食品等,處理流程:1# --2#調節(jié)池-混凝池-一沉池-活性污泥法(六個生化池依次相連)-二沉池。污泥回流和進水都進入第一個生化池池子。污泥沉降性一直不好,生化池池SV30達到97,進水COD2200-2500,混凝后COD大概1600左右,現(xiàn)在出水合格,二沉池挺大的。但沉降不好,顯微鏡160倍下看不到什么生物,只幾個好象藻類,動都不動。不知如何調整?
答:請確認是否有大量絲狀菌(如球衣菌),如果確認的話,可用下法試試:
將第一只池作好氧生物選擇池用,即該池少量進水,同時加大曝氣量使DO在2mg/L以上,其余污水分別進2、3、4池。這樣可使大量低等細菌先在第一池內繁殖,成為優(yōu)勢菌,再進入后面的池時,占優(yōu)勢的細菌也會在與絲狀菌爭奪營養(yǎng)時也占優(yōu)勢,從而達到壓抑絲狀菌繁殖的目的。但如果是非絲狀菌引起的膨脹可臨時在曝氣池出水處投加PAM助凝(不能加過量,否則適得其反)。
95.問:一個食品廢水處理裝置調試,用的是活性污泥法,流程:加藥-一沉-曝氣池-二沉?,F(xiàn)在出水比較好 可是在曝氣池里用燒杯取一杯混合液,污泥比較稀,沉降很慢,大約1小時以后泥水分離在40%。少量進水運行問題不大,但最近滿負荷進水后,二沉池開始有很多細小的泥浮起來,隨出水流走,現(xiàn)在翻泥更嚴重了,請問這是污泥膨脹嗎?怎么解決?
答:不象是污泥膨脹,一小時的沉降在40%,不能說明污泥膨脹,沉淀池漂細小的污泥是污泥解絮現(xiàn)象,原因有多方面,如:污泥輕度中毒或老化;廢水缺氮也會發(fā)生此類情況。據(jù)我判斷營養(yǎng)比失調的可能性大,要確認廢水的氮、磷含量。因具體情況不清,只能初步推斷。
96.問:最近在調試一污水工程,工藝為水解+接觸氧化。因為過年放假,有10多天沒進水了。為了不讓細菌死掉,投加了面粉,不過量很少。昨天接觸氧化池上浮了一層黃色泡沫,很粘稠。停止曝氣后,攪動泡沫,泡沫消散是有類似污泥一樣的細小顆粒下沉,請問這是怎么回事? 是負荷太低,細菌自身氧化,還是其他原因呢?
答:沒事的!主要是污泥活性差,面粉投加的原因,隨著污泥活性的增加面粉逐步降解,泡沫就會逐漸減少的。
97.問:近期我廠處理后污水的COD猛增,且居高不下。會有什么原因呢?(說明:我廠是普通的煉油廠,以前出水COD都在80左右,目前卻一下子增到1000左右,且持續(xù)了有20天,而且活性污泥的沉降性很差)
答:應該當機立斷,進行接種修復或重新培養(yǎng)了。
98.問:運行過程中,特別是十月份起,氧化溝表面會出現(xiàn)白色泡沫,開始為薄膜狀,而后呈隆起的小包,顏色轉為淡黃色.該泡沫具有粘性,氣溫下降至16攝氏度,泡沫將逐漸減少.從顯微鏡下觀察,泡沫有較為固定的形態(tài),基本上是以一個點為中心,從該點出發(fā)以絲狀向外發(fā)散,有主干和分支,將其包圍起來,基本是圓形,直徑約為100um.這是哪一類型的絲狀菌,具有哪些特點以及適宜的生長條件?
答:可能是若卡氏菌大量繁殖所至,此類菌在污泥負荷較低、進水中含油脂類物質時易繁殖。
99.問:我單位PTA化工污水經(jīng)厭氧、A/O生物法處理后產(chǎn)生的剩余污泥,污泥濃度5g/L,經(jīng)平流式濃縮池濃縮后污泥濃度為15-20g/L,再經(jīng)帶式壓濾機(天津市政設備廠)擠壓,大量污泥從濾帶中滲透出來。泥餅產(chǎn)量少,絮凝劑為PAM陽離子。請教如何解決?
答:可能有二種原因造成的:(1)濃縮池濃縮效果差;(2)污泥加藥調質方法不當。措施:污泥調質時,先加PAC混凝,待充分反應后再加PAM調質,可試試看!還要確認濃縮池運行是否正常。
100.問:我單位污泥的絮凝沉降性能較差,30分鐘沉降比在90%,投加了粉煤灰來提高絮凝沉降性能,也在濃縮池前投加0.1%的PAM。請問污泥從濾布中滲透出來的原因是污泥調質還是濾布選型或其它原因。帶式壓濾機前的泥藥混合罐的停留時間為20秒,是否合理?我們準備在濃縮池前加0.1%PAM改為PAC。
答: 濾液含污泥多的原因是多方面的,污泥加藥調質是很重要的工序,還有調質藥劑的選用。要確認PAM是否投加過多,否則適得其反,我感覺投加量多了,此外還要從前面污水處理過程中來控制污泥性能。

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